
浅谈KV主变压器因二次误接线造成的间隙保护动作跳闸案例剖析.doc
3页浅谈110KV主变压器因二次误接线造成的间隙保护动作跳闸案例剖析1、 前言宜阳县位于河南省洛阳市西部山区,属国家级贫困县,现有11OKV变电站4座,11OKV 柳泉变位于宜阳县中部,为宜阳县中西部地区主供电源点,一期工程建设于1994年5月,设计 安装柳1#主变1台,容fi P20MVA,二次设备控制、保护均为常规电磁型保护,技术水平 较低二期工程建设于2006年1月,设计安装柳2#主变1台,容£ 1M0MVA,二次设备 控制、保护为综合自动化,设备技术水平较为先进设备带电运行期间,于2010年8月发 牛柳2#主变间隙保护动作跳闸,直接引起宜阳西半县区人面积停电,经继电保护专业技术 人员现场跟踪测试、试验分析,核杏出引起主变停运的原因系二次谋接线引起2. 案例现场经过及分析2」柳2#主变失压停运事故经过2010年8月18 F1天气情况:晴天,跳闸前运行方方式状况为110KV下柳T线送柳110KV 西母,经柳11()西、柳11()东送电,柳110KV东母带柳2#主变,柳352送电柳35KV南母 经柳350送电至35KV北母,35KV柳1备用1送电,柳35KV旁母经II柳韩1旁带II柳韩 线运行,柳102送电柳10KV东母经柳10送电柳10KV西母,柳1#主变停运解备,柳1# 所用变运行。
柳1#主变容量为20000KVA,柳2#主变为4OOOOKVA,不能并列运行,柳泉变2010年 最高负荷为26000KW,正常负荷为19000KW,柳1#主变在负荷高峰期不能满足运行要求11时34分,110KV柳泉变电站柳2#主变间隙保护动作,造成柳112、柳352、柳102 三侧开关动作跳闸110KV柳泉变电站事故喇叭响,中央信号控制屏报“掉牌未复归、35kvl 段电度表失压”,柳2#主变测控屏报“PT回路界常” “高后备保护动作”“间隙保护出口动 作”,中央信号继电屏“10KVI母接地”继电器动作,复归信号,后台及柳2#主变测控屏 中主变三侧开关柳112、柳352、柳102在跳闸位置,柳泉变值班员于11时37分汇报县电 力调度中心调度员下令柳2#主变解备,柳1#主变恢复备用加入运行,合上柳101开关后,警铃响, 报10KV I段母线接地,值班员正确判断并及时断开10KV柳丁 1开关后,接地信号当时消 失调度员通知供电所人员查10KV柳丁线调度员通知柳泉变值班员:10KV柳丁线黑沟支线断开,具备送电条件,15时21分, 合上柳丁1开关线路正常供电2.2引起柳2#主变火压停运的原因分析及应对处理措施12吋10分,继电保护专业技术人员第一吋间到达柳泉变电站现场,调查分析柳2#主变跳 闸原因,决定柳1#主变投入运行,柳2#变解备彻底查清柳2#主变间隙保护动作跳闸原因。
有关检修技术人员对柳2#主变保护间隙及三侧开关进行了检查试验柳2#主变中性点 保护间隙无击穿,保护间隙距离正确无课,柳2#主变采用南瑞公司微机型PST-1204C数字式保 护装置,核对主变定值准确无误,调出打印故障录波图形数据,查阅柳2#主变当时所报保护装 置信息、图纸、保护定值故障录波进行了初步分析主变试验合格,三侧开关动作町靠,信号 正常,二次回路接地可靠合格,检查柳2#主变瓦斯继电器,发现瓦斯继电器内无气体,同 时采集汕样进行化学试验,化验结论合格通过核杏值班记录及2009年8月3()日柳泉变电站柳2#主变间隙保护动作分析记录报 告,乂查阅了柳2#主变当时所报保护装置信息、图纸、保护定值故障录波进行了初步分析, 间隙保护是主变的后备保护,设置在高压侧,可作为和邻元件(母线、引出线)及变压器本 身主保护的后备,经放电间隙接地零序保护包含零序电流保护,零序电压保护两部分当变 压器中性点不接地运行时,如果系统发生接地故障冲性点的电压升高超过间隙过击穿电压 时,间隙被击穿,中性点有零序电流通过,超过间隙过流定值100A (一次值),接在中性点专 用电流互感器上的电流继电器动作经0.5S作切除变压器的各侧断路器。
零序电压保护的过 压继电器接在110KV母线电压互感器的开口三角侧,以取得零序电压3U0,过压继电器的 起动值为180V,当110KV系统发牛接地故障时,中性点的电压达到击穿电压但还未使间隙 过击穿吋,3U0使过压继电器动作并经0.5S动作切除变压器的各侧断路器,山于间隙电流 保护和间隙电压保护整定的时间相同,所以故障时谁先动作就由谁切除变压器的各侧断路 器,两者互为备用引起110KV间隙保护的动作条件:①从主变中地I'可隙电流互感器采集 二次电流,5A动作;②从110KV侧PT采集3U0零序电压,180V动作这两个条件达到1 个,间隙保护就动作而本次间隙保护共动作了 1次,当时柳2#上变运行时中地未加入运 行,检测主变中地保护间隙,无击穿现象,间隙电流造成间隙保护动作的可能性川该排除掉, 同时在间隙保护动作时,值班员记录10KV母线柳丁线冇接地情况产生,10KV母线电压异 常,通过故障录波分析跳闸前后110KV侧电压波形正常,110KV线路无异常无发生接地故 障,110KVPT3U0零序电压波形界常升高,初步判断山于110KV侧PT采集3U0零序电压 超出定值,造成间隙保护动作,查找110KV PT 3U0零序电压波形杲常来源,Iflj在间隙保护 动作时,值班员记录10KV母线柳丁线有接地情况产生,10KV母线电压异常。
进一步分析 可能二次冋路10KV PT 3U0零序电压有可能会由于误接线帘到二次回路I10KV PT 3U0零 序电压处,造成间隙保护动作主变停运后,断开有关保护压板,做好其他保护的安全扌音丿施,将相关的电压回路断开, 将接到外部的触点全部断开作模拟试验模拟10KV母线接地产住3U0电压,检杏110KV PT 3U0电压随即异常升高,验证二次冋路10KV PT 3U0零序电压有可能会由于课接线窜到二次 回路110KV PT 3U0零序电压处,随后检查了冇关二次回路,发现中央信号继电器屏左边 10KV 2#端子排笫十个端子接有一根二次线(芯号10KV1YML)经屏顶小母线与 110KV1YML连通,查阅图纸属误接线,对发现误接线处进行断开处理后,查无异常于23 时40分检修工作结束8月19 H 1时左右柳2#主变加入运行,后续跟踪监视运行情况正常3. 暴露问题及防范措施3」召开事故分析会按照“四不放过”原则查清事故原因,剖析事故存在问题,处理事 故责任人,细致落实防止继3.2加强安装检修人员业务培训,提高安装检修人员的白身素 质与业务技能,提高安装检修人员的检修水平,提高事故应急能力,做好缺陷消除工作。
3.3按电力系统继电保护及安全自动装直反事故措施要点:对于由3U0构成的保护的测 试,不能以检杏3U0回路是否有不平衡电压的方法来确认3U0回路是否良好,不能单独依 靠“六角图”测试方法确证3U0构成的方向保护的极性关系正确,可以包括电流及电压互 感器及其二次冋路连接与方向元件等综合组成的整体进行试验,以验证整组方向保护的极性 正确最根本的办法是查清电压及电流互感器极性,所有山互感器端子到继电保护盘的连接 线和盘上零序方向继电器的极性,整组试验、模拟各种故障检查变压器各侧后备保护跳闸逻 辑的正确性3.4要求验收人员认真细致,将验收项目、内容全面细化,严把质量关,确保不遗漏一 台装置,不遗漏一项反措,不遗漏一个核查项口,不遗漏一个疑点,确保设备投产后运行安 全、可靠•信息來源:干式变压器hup://三相变压器 hUD:〃。
