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通过送风控制提高锅炉抗干扰能力.pdf

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  • 卖家[上传人]:jiups****uk12
  • 文档编号:38616603
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    • _ 誊 投术交流与逝 J I S H U J IA O L I U Y U Y IN G Y O N G 通过送风控制提 高锅炉抗干扰能力 孙俊 . 李祥永 ( 1 . 河南大唐信 阳华豫发电有限责任公 司, 河南 信阳4 6 4 0 0 0 ; 2 . 华北电力大学电气与电子工程学院, 北京 1 0 2 2 0 6 ) O 引言 调峰机组 因其负荷调整范围较大 , 容易出现锅 炉燃烧不稳甚至炉膛灭火 的事故特别是 由于近年 来煤炭供应 日趋紧张 , 煤质参差不 齐 , 而运行 中混 煤的手段有限 , 导致调峰机组炉膛灭火事故时有发 生某电厂2 号炉 自2 0 0 1 年 l 2 月投产 以来 , 锅炉灭火 事故频繁发生, 且大多为高负荷灭火为此 , 相关专 家曾X ,1 2 号炉进行 了冷态空气动力场试验 、锅炉燃 烧调整试验 , 并在炉膛 内加装 了卫 燃带 , 但仍然未 能彻底解决2 号炉 的高负荷灭火 问题运行人员在 对数次锅炉灭火前几分钟 的参数进行分析时发现 , 锅炉灭火前 , 由于煤质变化或其他原因引起的炉膛 扰动使给粉机转速大幅波动 , 进而引起 炉膛送风量 的大幅变化 , 最终导致锅炉灭火事故的发生 。

      基于 这一发现 ,对相关送风控制 回路进行合理修改后 , 有效地解决 了给粉机 转速波动引起 的送风量大 幅 变化问题 1 原炉膛 风量控 制回路 1 . 1 修改前的炉膛风量控制回路 某 电厂2 号炉为 上海 锅炉 厂生产 的S G一 1 0 2 5 / I 7 . 4 一 M8 4 7 型亚临界 自然循环汽包锅炉 ,采用单炉 膛 四角切 向燃烧 、 尾部双烟道 、 平衡通风 、 固态机械 除渣 、 兀形露天布置、 全钢悬吊结构 设计煤种为郑 州矿务局统配煤( 贫煤) 采用 中间储仓式钢球磨煤 机 、 热风送粉系统 锅炉氧量 自动调节方式是以燃料 量为基准, 以氧量为修正, 即风量调节采用的是带氧 量校正的送风控制系统 送风量指令的产生原理如 图1 所示送风量指令由以下信号的最大值形成: 燃 料主控指令经函数运算得出的风量值A、 A值经时间 延时处理后的值 、总燃料量经函数运算得出的并通 过时间延时处理后的风量值 、 锅炉最小风量指令值 协 方式下 ,燃料主控指令来 自锅 炉协调P I D 的控 制输出, 影响因素有负荷偏差和主汽压力偏差 , 总燃 料量 ( 在不投油时) 取决于现场给粉机转速反馈[ 2 - 3 1 。

      图1 修改前风量指令产生原理图 收稿 日期 : 2 0 0 9 — 0 9 — 1 1 作者简介 : 孙俊( 1 9 7 8 --) , 男 , 河南桐柏人 , 助理T程帅 , 从事火电厂集控运行方面 的1 二 作 J I S H U J I A O L I U Y U Y I N G Y ONG 技 术 交 流 与 应 用 1 . 2 原风量控制回路存在的不足 通过对2 号炉送风逻辑及运行情况 的观察 , 发现 给粉机转速对送风指令的影响非常大 而影响给粉 机实际转速 的因素较多 , 主要有 : 煤质 、 给粉机下粉 情况 、 制粉系统运行情况等 因实际来煤煤质经常变化 , 使给粉机转速变化 很大 . 加上氧量调节未考虑磨煤机运行台数 、 给煤机 转速等情况 , 致使锅炉氧量 自动调节不能达到理想 效果 例如 当送人炉膛 的煤 的发热量较高时 , 给粉 机转速较低 , 风量控制 回路根据给粉机实际转速计 算所需风量较少 , 就会减小送风量 ; 如果煤质突然变 差 , 燃料燃烧释放热量降低 , 炉膛温度相应降低 , 在 锅炉负荷不变的情况下给粉机转速随之s ~ , h i: i , 此时 风量控制 回路计算出的所需风量必然会急剧增加 。

      大量的冷风进入炉膛会导致炉膛温度降低 , 从而使 燃烧工况进一步恶化 此外 , 锅炉制粉 系统出现堵 煤 、 断煤或给粉机供粉不连续时也会导致风量指令 的波 动 2 风量控 制回路 的修 改原则及 实施 2 . 1 控 制 回路修 改原 则 针对原风量控制 回路 的不足 , 技术人员按照以 下原则对风量指令 回路进行了修改 : 锅炉在一定 的 负荷下产生的热量应大致保持不变 , 找出此负荷 下 对应的最佳风量 : 在出现扰动时因锅炉热负荷 的需 求没有改变 , 因此保证锅炉总风量基本不变, 同时尽 快消除扰动, 恢复进入炉膛的热量 控制 回路修改后 . 送风量 由原来 的燃料 主控指 令控制改为 由功率指令经 函数器运算得到 , 并且引 入主蒸汽温度校正和总燃料量变化的微分修正这 样得出的风量指令 , 既可保证在锅炉点火前 的吹扫 风量和锅炉点火初期燃料量较小时 的最小风量值 . 又可保证在各种工况下风量指令值的相对合理和稳 定 2 2风量 控制 回路 的修 改 2 . 2 . 1 送 风指令 的修 改 根据运行经验 , 在负荷不变的情况下 , 煤质变化 或系统扰动会引起给粉机转速大幅波动 , 最大可造 成总风量1 3 %的波动。

      由此引起炉膛燃烧和温度的 剧烈变化 , 不利于锅炉 的稳定燃烧 修改后 的回路 取消了锅炉燃料主控指令( 从相关数据可 以知道 , 燃 料主控指令的波动也 比较大) 和总燃料量这两个信 号 , 选用限速后机组功率指令和最小风量作为送风 指令 , ( 见 图2 、 图3 ) , 其原因是机组负荷一定 的情况 下 锅炉对应的送风量应该是一定的, 因此保持送风 机的出力不变 可避免制粉系统扰动引起 的风量波 动 , 稳定炉膛燃烧 至 i 王 』 : 一 一 一 一 一 一 S P 2 图2 修改后功率指令形成回路 限速后的功率 指令禁止 图 3修 改后 送风 指 令 形 成 回路 2 . 2 . 2 氧 量调 节 的修 改 炉膛 出口过剩空气系数是衡量锅炉安全 、 经济 运行 的一个重要指标 , 保证烟气中最佳含氧量也就 保证了炉膛 中最佳过剩空气系数 氧量最佳给定值 是锅炉负荷变化 的函数 , 随着负荷 的.L ~ D l:i , 烟气 中 最佳含氧量应减小 原 回路氧量的调节范围为2 0 % 左右 , 分析认 为 , 应适当增加调节范围烟气含氧量 信号 和其设定值 的偏差 经调节 器输 出 , 经 函数 块 厂 ( 3 ) 后对总风量信号进行校正 , 其作用是将氧量校 正信号 ( 0 ~ 1 0 0 %) 转换成0 . 8 ~ 1 . 2 的校正 系数 , 加快 氧量 的调节速度 , 以此消减风量超调现象 , 如图4 所 刁 图4增 加 修 正 回路 的 各 送 风 机 指 令 2 . 2 . 3 增 加主 汽温 度 的修 正 回路 在实际运行 中,风量 的变化对主蒸汽温度和再 热蒸汽温度变化的影响比较大,因此加入主蒸汽温 度的修正作用 ,可以实现 同等负荷和同等发热量情 况下送风量的适当调整 , 从而保证锅炉蒸汽的参数 . 如 图4 所 示 l 技 术 交 流 与 应 爝 J I S H U J IA O L I U Y U Y I N G Y O NG 2 . 2 . 4 增加总燃料量变化的微分修正 总燃料量变化信号取 自汽包压力微分修正后的 总燃料量。

      该信号的作用是 : 如煤质变差时 , 给粉机 转速会大幅上升 , 而汽包压力微分值会降低 . 此时适 当减小送风量 ; 当给粉机堵转或者下粉不畅时 , 所有 运行 中的给粉机转速都会异常上升 ,但是实际燃料 量并没有发生太大变化 ,而此时的汽包压力微分会 稍有降低 , 适当消减风量的异常变化 , 有利于锅炉的 稳定运行 机组在保证负荷的情况下 , 当给粉机 的实 际转速发生大幅波动时 ,适当增加或者减小送风机 的出力, 有利于稳定锅炉的燃烧 , 修正后的回路见图5 汽包压力 f } 鍪 l 5 鼻 t 曩 磐噩 : 露 尊 3 瓷 割 稿 为保证机组安全运行 , 控制系统仍保 留了原来 的风量控制回路 ,并在D C S 画面中增加 了一个风量 控制回路切换窗 口, 从而使风量控制可以由修改后 的机组功率控制 , 也可以切回原来的燃料指令控制 在以下两种情况下仍采用原控制模式 : 1 )在锅炉启 动过程 中, 由于没有机组功率指令 , 为了安全起见 , 送风 自动回路仍保持原控制模式 ; 2 )当机组未投入 协调控制方式时仍采用原控制模式 2 4鲻 豫T ~ ≯ 00 2 . 4 . 1 送风控制在 自动, 其他控制均在手动方式 将现有“ 速率限制后的u L D ( 基础负荷) 指令” 作 为被调量, 保持现有的速率限制 回路 、 高低限制回路 和闭增闭减 回路 , 在原逻辑基础上增加一路速率限 制 回路和闭减闭增 回路 , 作为送风的控制指令 。

      将 无 “ 协调下 的R B ( 迫降负荷 ) ” 信号作为速率限制条 件 . 即只要不是在R B 情况下 ( 在协调下R B 系统U L D 的速率 自动进行限制 ) , 无论是协调下还是非协调下 都进行 限制 另外 , 为了方便运行操作 , 允许运行人 员在操作员站R g U L D 的速率限制进行设定 2 . 4 . 2 高加异常退 出作为送风 自动退出的判据 当高加异常退 时 , 同等负荷对应 的燃料量不 相 同, 风煤 比的函数也必将发生变化 , 所以 , 考虑到 该工况发生的几率不高, 将高加退 运行的工况做 到送风 自动退 出的条件 巾去 ,以便出现此工况时退 出送风 自动 , 由运行人员根据当前氧量进行手动调节 2 . 4 - 3 R B 信号产生 由于在R B 情况下 , U L D 指令有其单独的一套 自 动控制回路 , 不影响现有的逻辑 回路 , 所以该部分基 本保持不变 3 回路修菠后存在的问题及处理措施 { 路修 段翦 ∞炉滕 风釜 的对 比分析 回路修改前后2 号炉不同负荷下的风量数据如 表l 所示 是 { 圈 霸焉2 鼍炉不同 衔 下的送风羹 / % 由表1 数据可以看出, 通过功率回路计算 出的风 量比原燃料回路计算的风量减少较多 ,在6 0 %负荷 以下~ n 8 o %负荷以上时尤其明显。

      从2 号炉实际运行 情况看 ,采用修改后 的功率控制回路在减少锅炉风 量的同时能保持适合的炉膛过氧量 ,很好地保证了 高负荷时锅炉的稳定燃烧 另外 , 在汽机负荷和炉膛 热负荷需求不变的情况下,锅炉的总风量基本不受 煤质或制粉系统扰动的影响 ,避免了高负荷时制粉 系统扰动导致炉膛灭火事件的发生 2 謦嚣 0 谨∥ 偏纸 在原来的控制方式中, 2 号炉在低负荷时有风 量偏大的现象 , 这是由于氧量超调造成 的 为了解决 这一问题 . 在确定新参数时 , 考虑降低锅炉低负荷时 的风量指令 , 即: 限制总风量最低至3 0 %但在实际 控制中, 低负荷风量低至3 0 %左右时, 因制粉系统干 燥 出力用风量相对较大 ,导致燃烧器二次风箱压力 和炉膛负压差较低, 满足不了稳定燃烧 的要求 之后 将风量低限指令改大, 总风量最低减至3 8 %, 满足了 炉膛稳定燃烧的要求 0 爱 ≯ 譬婀 滞 由于该厂为调峰电厂, 机组变负荷幅度较大, 修 改后 的风量控制 回路在增 负荷 时风量增加 比较迟 缓 , 导致风量少 、 炉膛氧量偏低 , 增大 了氧量 的副调 J I S H U J IA O L I U Y U Y IN G Y O N G 摄泰交瀛 与敷鼹 ÷ ll l 作用 . 当机组升负荷至满负荷后 , 又出现了风量偏大 的现象。

      针对这一问题 ,通过增加风量控制调节窗 口, 手动调整风量指令变化速率 , 使得风量 的增加与 煤量的增加相一致 ,从而在升负荷过程中可以保证 氧量在正常值 , 满负荷时不出现风量偏大的现象 4 结语 修改送风控制 回路后。

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