一起银催化剂中毒事故的分析.pdf
3页42 甲醇生产与应用 2010年第2期 一起银催化剂中毒事故的分析 郑道敏杨 平 罗延谷 田桂珍 (重庆紫光化工股份有限公司 重庆402160) 重庆紫光化工股份有限公司是由重庆化医(集 团)公司、江苏泰丰化工股份有了公司等股东发起 设立的主营氢氰酸及其衍生物的研发、生产和销 售紫光化工依托重庆天然气资源优势和我国天然 气化工产业的发展空间,公司产品已发展到20余个 产品,形成了紧密的上下游产业链 甲醛是紫光化工产品链中的一个重要化工原 料,重庆紫光共有紫光精化、紫光天化、紫光国际三 个甲醛生产基地,三个基地的甲醛生产工艺均采用 银催化甲醇氧化脱氢的尾气循环法工艺各装置自 投产以来一直正常生产,所生产的甲醛用于紫光化 工公司的各个氢氰酸下游产品的生产中 1 事故经过 重庆紫光公司于2010年1月19日与重庆某化 工有限公司签订甲醇采购合同合同数量1700t,供 方称甲醇为中石化四川维尼纶厂生产这批甲醇由 供方(重庆某化工有限公司)租用某航运公司的货 船于1月23日送达重庆紫光公司的卸货码头,供紫 光天化的甲醛装置使用 此批甲醇1月23日13:30开始卸货,并打人重 庆紫光公司紫光天化基地甲醛装置旁的甲醇贮罐 中,随后开始向紫光公司紫光天化基地的A#、B#和 C#三个甲醛装置进料。
进料后,A#甲醛装置于24 日10:55出现氧温突然上升现象,温度高至667℃, 同时尾炉熄火11:00出现银触媒中毒现象,通过 装置视镜观察银触媒表面出现黑色斑块,遂于ll: 17分作保护性紧急停车,打开反应器后银触媒表面 有浅红色斑块;24日18:53紫光天化基地B#甲醛系 统也出现氧温升高现象,18:57作保护性紧急停车; 1月28日紫光天化基地C撑甲醛装置1:13开车成 功正常运行至22:oo出现与A#、B撑类似的现象,不 得不于次日0:55作保护性紧急停车;经检查装置工 艺环境无异常情况并清洗B 装置后,于1月30日 18:57点火成功,l9:18又出现前类似情况,20:10 又被迫作保护性紧急停车 2 原因查找 发生以上事故后,公司及车间技术人员立即按 照规范对事故出现的各种可能原因进行依次排查, 首先检查空气放空阀是否失灵,其次检查总蒸汽分 配器压力是否下降,后又分别检查蒸发温度、液位、 压力和加热蒸汽压力,以及循环加热甲醛泵、循环热 水泵运行是否正常,还对尾气中的氧含量也进行了 检测通过上述检查并与甲醛装置设备供应方进行 沟通,均未发现有任何问题 经综合分析事故原因,大家一致认为可能出在 甲醛装置的原料上,我们首先再次对空气过滤系统 以及蒸汽发生系统进行全面检查,没有发现有任何 问题。
与此同时,在B#装置进行更换甲醇原料试 验,这批甲醇原料为重庆建韬所产的,B群装置于1 月31日14:15开车成功,并一直运行正常由此, 我们认为甲醇供应方所供甲醇可能有质量问题 于是,从紫光天化基地A#、B#、C#三个甲醛装 置的甲醇贮罐中取样进行气相色谱分析,结果发现 色谱图上除甲醇及乙醇等常见杂质外,还多出一个 小的杂质峰,见图1对该小杂质峰进行色质联用 分析,结果证明,该杂质为CS ,见图2至此,事故 2010年第2期 甲醇生产与应用 43 原因真象大白 ●, ●● ¨ ●● ‘● ●, ·● ●● ●● ●● tj I● ,● t● ●● ’I ¨ ¨,●●● ●-.●●‘- 图1 受污染甲醇样品色谱图,箭头指处为不明杂质峰 —_..I柙●¨ _'^’,●_ ●r●●■一 ■-■●, -- --肆 …. l--l l 瓤…! 一 _ -I--- ,I--一一_ 3事故原因调查 - 图2受污染甲醇样品中CS 的质谱图 至此,可以肯定造成此次生产事故的CS2来源于 甲醇原料,但根据甲醇生产装置的工艺流程及特点, 其最终产品中是不可能有含硫化合物存在的,否则甲 醇催化剂早就中毒了因此,我们一致认为在运输过 程中混入含硫污染物的可能性极大。
经过向供货方 和运输单位共同调查了解,原来该运输公司的运甲醇 货船(九禾八号)于2009年11月份在南京港装卸过 二硫化碳,后又于2009年l2月装运二甲苯1500t在 朱杨溪码头卸货,于2009年l2月27日在重庆广园 坝清洗货船,中间空仓去宜昌装运柴油,后计划取消 于2010年1月20日空仓到达重庆川维厂码头装运 此批甲醇,1月21日装载完毕,22日15:00左右到达 紫光基地码头,23日13:30此船甲醇开始卸货到达 码头后船方工作人员和紫光公司共打开过船舱铅封 4个,剩余24个铅封目前完好无损 由于该货船曾装运过二硫化碳,在清洗船仓时 清洗不彻底,导致随后装载的甲醇被残留的二硫化 碳污染因此,当紫光公司采用该批甲醇生产甲醛 时,甲醇中的微量二硫化碳就引起了银催化剂中毒, 并使氧化反应温度急剧升高 甲醇在银催化剂上发生氧化、脱氢的反应历程 和机理目前公认为:氧分子扩散到银催化剂表面,扩 散方式有内扩散和外扩散两种可能,扩散进来的氧 被银催化剂吸附变成原子态氧,原子态氧因其不稳 定、活性强,便与甲醇分子中的C—H键和0一H键 发生反应,使其在银催化剂表面上发生氧化反应或 脱氢反应,生成甲醛分子和相应的副产物水和氢气。
如果在原料中混入微量的硫化物,该硫化物就 会与银催化剂表面发生反应: 2Ag+S—Ag2S(黑色) (1) 因此通过观察窗就可以看到催化剂表面有黑色 的硫化银生成,由于黑色的硫化银覆盖在银催化剂 表面,使得氧分子被银催化剂的扩散吸附受到阻碍, 不能生成使甲醇氧化、脱氢的原子态氧这样,就只 能发生甲醇完全燃烧反应了,主要副反应有下列三 个,见反应(2)、(3)、(4)式 CH3OH+02一CO+2H20+393kJ/tool (2) CH3OH+1.502--CO2+2H20+676 kJ/mol (3) CH3OH+0.502一HC00H+247kJ/tool(4) (下转第64页) 甲醇生产与应用 2010年第2期 3~4月国内甲醛市场行情 3月1日,山东地区甲醛设成报价在1200~ 1250 t左右,出货不畅至3月中旬,山东地区 甲醛价格下滑至1 100—1200 t其中,山东西北 部甲醛主流出厂成交价格在1 100~1 150 t,山东 南部地区主流出厂成交价格在I180~1200 YW't,山 东中东部主流出厂价格集中在1200 t左右 3月上旬,河北地区甲醛市场缓慢启动,当地企 业整体开工率仅为3—4成,市场成交气氛相对清 淡,目前河北当地甲醛出厂价格在1140~1200 t,高端价格成交极少。
东北地区甲醛报价在1200~1300 t左右,下 游采购谨慎 华东地区甲醛市场低迷,主流成交价格在1400 ~1500 t左右,高端价格在上海地区 两湖地区受甲醇价格连续上涨的影响,甲醛价 格有小幅上扬,均上涨50 ff_,/t,湖北地区主流出厂 价在1250—1300 t,湖南地区主流出厂价1300— 1350:Tr.,/t 了甲醇价格,甲醛价格也因成本降低而下跌虽然 下游开工缓慢提升,但买家意愿仍然低下,看淡后期 走势,企业出货不畅,报价小幅下调西南市场的主 流出厂价格维持在1200—1300~c,/t 4月上中旬,山东地区甲醛市场一直处于弱势 震荡态势,但到了4月下旬,山东地区甲醛市场出现 上扬趋势,一方面板材市场转暖,需求渐增,另一方 面原料甲醇走势转好,价格上扬拉升,甲醛市场交投 开始活跃目前主流成交价格在1200—1250元/t 到4月上中旬,河北地区甲醛行情持续阴跌,整 体开工率稍有提高,但甲醛价格下滑至1050—1100 t到4月下旬,市场利好因素出现,下游购买意 向转好,甲醛市场价格开始止跌上扬,主流出厂价格 回升到1100—1150 fr_,/t . 4月,西南地区甲醛市场仍然低迷不振,市场成 交气氛清淡。
虽然下游开工继续缓慢提升,但因原料 甲醇保持低位,降低了甲醛的生产成本,甲醛价格继 续低位运行出厂价格继续下滑至1200—1250 Yr./t 西南地区由于大量新开工甲醇进人市场,压低 (王维供稿) .址.址.址.址.址.;‘L. . .址 .;IL (上接第43页) 而甲醇氧化、脱氢生成甲醛的主反应为: CH3OH+O.502--CH20+H20+156.6 kJ/m~ (5) CH3OH—CH20+H2—85.3 kJ/tool (6) 将副反应(2)、(3)、(4)式与主反应(5)和(6) 式比较就可以看出,副反应(3)放热是主反应(5)的 4倍多,副反应(2)放热也是主反应(5)的2.5倍, 而主反应(6)还是吸热反应因此,当主反应(5)和 (6)因催化剂中毒不能发生时,甲醇就会发生副反 应(2)、(3)、(4),从而放出大量的热,这很可能就是 紫光甲醛装置氧温突然上升现象的原因 4 经验教训 氧化反应温度升高的因素以及影响银催化剂的 活性和寿命的原因有许多,如空气量发生变化,空气 过滤系统净化不彻底或蒸汽质量差,银催化剂制备 工艺不正确、超温、水蒸汽降温等,但因甲醇原料不 纯,从甲醇原料方向混入硫化物导致银催化剂失活、 氧化反应温度升高的现象还极少见,在科技文献和 甲醛生产类专业书籍中也极少提及。
目前,国内许多甲醛企业采用船运或槽车运输 原料甲醇,除非专用的甲醇槽车,如果是多用途槽车 或船舶运输甲醇,务必保证在装载甲醇前没有装载 过含硫、含氯的化学品如装载过含硫、含氯化学 品,则必须对槽罐进行仔细的清洗,确保硫、氯化学 品被完全清洗干净对于甲醛企业,应加强生产中 的管理细节,对于外面运输回来的甲醇原料,最好在 进料前用微量硫、氯分析仪进行微量硫、氯分析,以 确保甲醛生产的正常运行。





