关于大巷皮带机拉紧车绳轮损坏的原因分析报告.doc
5页关于大巷皮带机拉紧车绳轮损坏的原因分析报告事故经过:4月29日5:30大巷皮带机更换胶带硫化完成,由皮带 一队开始涨紧皮带,至6:40分皮带机运转开始拉煤7:00发 生拉紧车横梁螺栓断裂绳轮架变形事故造成停车事故发生 后皮带一队维修人员更换螺栓抢修,绳轮架未调整到位,9:30 启机运行皮带机运行至11:30再次出现拉紧车横梁螺栓断裂,绳 轮架严重变形,拉紧车窜出,皮带机停运皮带一队再次派 人维修,并加固整形绳轮架,至17:30事故处理完成,开机 正常运行此次事故共影响生产时间12小时事故原因分析:一、4月27日检修期间,皮带一队更换拉紧车固定绳轮的异形梁后,各部位螺栓紧固检查不到位,造成螺栓未紧固, 皮带机运行时产生振动二、使用的螺栓强度不达标,强度等级为8.8级,强度不足,不能承受足够的冲击力三、大巷皮带机更换完胶带后在涨紧胶带的过程中,现 场人员操作过急,未按操作规程执行(正常操作程序:拉紧 —点动皮带机一拉紧一点动皮带机,在皮带机拉紧车运行到 固定位置才能启动皮带机运行),胶带未完全涨紧就开启皮 带机,造成拉紧车处皮带波动大,异形梁固定螺栓切断,拉 紧车射出,造成绳轮架部分变形四、 拉紧现车故障处理完成后,由于绳轮架变形未完全 调整到位,皮带机运转过程中绳轮滑动轴承受力不均匀,造 成轴承损坏。
五、 由于更换胶带期间中煤三建组织协调问题及矿方 监管不力,造成工时延长8小时;皮带一队硫化修补胶带因 工艺问题返工,造成工时延长4小时整体造成原计划检修 时间延误,为抢工期未能仔细检查大巷皮带机设备状况六、皮带一队干部责任心不强,工作落实不到位,未按规程要求落实设备检修、运行前的检查工作七、皮带一队员工技术素质差,不能及时解决问题,特别是对突发事故准备不足,没有应急处置方案整改建议:一、 加强设备使用单位员工队伍的技术素质建设,强化 干部、员工的责任心二、 加强员工培训,特别是操作工、检修工的岗位技能培训三、针对大型设备的检修工作要紧盯每一个工作环节,规范作业程序,明确每一个人的工作职责和工作目标,并必 须由单位负责人亲自现场指挥四、 组建机电事故应急抢险队伍,缩短响应时间,减少 事故处理时间,相关备品备件储备在设备运行地点五、 按设备性能要求使用合格的备品备件,并由使用单 位随时监测使用、运行状况处罚决定:一、 此次事故为生产责任事故,共影响生产时间12小 时,按5000元/小时考核,处罚皮带一队6万元二、 皮带一队队长齐龙山、书记李艮平组织管理不力, 按《机电事故考核办法》每人处罚6000元,机电队长秦鹏 伟现场指挥不力,处罚3000元。
2018年一季度机电标准化工作说明2018年一季度我公司机电质量标准化综合评分为92分, 排名倒数第二名,被集团公司考核处罚30万元特对近一 时期机电质量标准化工作上的不足做如下汇报:1•因本季度机电质量标准化评分为92分,自认为处于集 团公司各矿井中等水平,故未能及时与集团公司有关部门及 时沟通了解标准化排名,与有关部门的对接工作没做到位2•满足于机电质量标准化90分以上的评分结果,在矿井 机电管理方面有松懈,没能持续加大投入精力督促监管机电 质量标准化工作3•机电管理专业人员欠缺,公司管理的外委队组点多面 广,不能及时全面的掌握全公司机电质量标准化工作,在机 电质量标准化管理上抓大放小,在细节上存在很多的疏忽, 只注重发现一处问题处理一处问题,而不能系统的解决根本 问题4•现有的机电管理技术人员数量不足且专业水平素质不 高,在日常工作总不能及时发现机电质量标准化的管理漏洞, 在深入工作现场熟悉实际工作状态方面存在盲区同时,因 各类检查及其他机电工作较多,机电人员调配失调,造成顾 此失彼、工作效率低下,使机电质量标注化工作下滑整改意见:1. 在今后的集团公司标准化评分过程中,积极对接相 关部门,提前做好沟通工作,保持和上级部门的有效联系, 提前做好工作。
2. 以本次评分排名为警示教训,持续加大机电质量标 准化的管理工作,做好全矿井机电质量标准化的摸排工作, 做到无死角、无遗漏同时,针对难解决、易反复出现的问 题,拿出行之有效的根本解决办法,消除管理漏洞3. 建议公司尽快补充机电技术人员和机电管理人员, 投入更多的基层人员抓现场管理,并加强现有机电技术人员 的专业技术培养。





