
仁宗海首台机组试运行程序(合集五篇).doc
105页仁宗海首台机组试运行程序(合集五篇)第一篇:仁宗海首台机组试运行程序仁宗海水电站1#、2#水轮发电机组启动试运行程序1 前言仁宗海水电站位于石棉县和康定县交界处,工程为混合式开发电站龙头水库坝址位于仁宗海口上游约400m处,水库正常蓄水位2930m,总库容1.09亿m3,调节库容0.91亿m3,水库具有年调节性能;引水隧洞长约7.5km;地下厂房厂址位于界碑石下游约650m,距田湾河河口约30km引水系统由首部枢纽、引水隧洞、调压室、竖井、蝶阀室和压力钢管等组成 地下厂房系统由主厂房、副厂房、主变室及GIS楼、尾水廊道、汇水池、进厂公路及回车场等组成仁宗海水电站为单一发电工程,无供水、灌溉、航运、防洪等综合利用要求整个梯级电站按照“无人值班”原则设计,电站均采用全计算机监视控制,由整个梯级集控中心集中控制运行在电力系统中丰水期担任部分基荷及腰荷,枯水期调峰及担任事故备用运行仁宗海水电站共安装2台同型号的六喷嘴冲击式水轮发电机组,发电机型号为SF120226/5800,水轮机型号为CJ610-L-255/6×23.1,单机额定功率为12022,额定电压13.8kV,额定电流5702A,额定功率因数0.90(滞后),机组额定水头560m,额定转速375r/min,飞逸转速685r/min。
仁宗海电站发电机电压接线采用两台机组和两台主变组成两组单元接线,发电机出口装设发电机断路器、励磁变压器柜、电压互感器柜等设备;发电机中性点装设中性点接地柜主变高压侧采用22022一级电压等级,22022侧为单母线接线,进出线共4回,其中2回引自仁宗海水库电站,1回引自金窝电站,1回引出送至大发电站22022设备采用户内GIS设备,主变高压侧与22022GIS间采用电缆连接本试运行程序大纲依据以下国家和部颁技术标准,并结合仁宗海水电站水工建筑、金属结构、电气主接线图和设备制造商相关技术文件编制而成,经启动委员会批准后作为仁宗海水电站机组启动试运行的技术依据1)GB50150-2022《电气装臵安装工程电气设备交接试验标准》 2)GB/T8564-2022《水轮发电机组安装技术规范》 3)DL507-2022《水轮发电机组起动试验规程》4)GB/T9652.2-1997《水轮机调速器与油压装臵试验验收规程》 5)DL489-92《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装臵试验规程》- 1 仁宗海水电站1#、2#水轮发电机组启动试运行程序现象3.3.4 进行调速器无水手动模拟动作试验检查调速器各喷针操作的灵活性、可靠性和全行程内动作平稳性,检查喷针行程、折向器开启与关闭、反馈系统三者的一致性。
并测定和调整喷针和折向器的启闭时间,使之符合设计要求录制喷针行程与开度的关系曲线,符合设计要求3.3.5 用紧急关闭方法检查调整喷针从全开到全关所需时间,符合设计要求 3.3.6 齿盘测速和机械过速保护装臵均已安装调试完毕,检查合格,装臵输出各接点已按设计要求校验整定3.3.7 调速器模拟自动开、停机试验检查自动开、停机和事故停机各部件动作的准确性和可靠性3.4 发电机部分的检查3.4.1 发电机整体已全部安装完工,检验合格,记录完整,发电机内部已进行彻底清扫,定、转子气隙内无任何杂物3.4.2 上、下导油槽、推力油槽已充油,油位、温度传感器及冷却水压和流量开关已安装调试,整定值符合设计要求3.4.3 发电机内所有阀门、管路、接头、电磁阀及变送器等均已检查合格,处于正常工作状态3.4.4 发电机转子集电环、碳刷、碳刷架已安装完毕,碳刷与集电环接触良好并调试合格3.4.5 发电机风罩内所有电缆、导线、端子均已检查正确无误,固定牢靠 3.4.6 发电机机械制动系统的手动、自动操作已检验调试合格,动作正确,压力开关已整定符合设计要求,充水前风闸处于投入制动状态,风闸吸尘装臵已安装完成并调试合格,动作准确。
3.4.7 发电机的空气冷却器已检验合格,风路、水路畅通无阻阀门及管路无渗漏水现象3.4.8 测量发电机工作状态的各种表计,振动和摆度传感器等均已安装完工,调试、整定合格3.4.9 发电机内消防管路及各种消防设备已安装完工,检验合格3.5 励磁系统及电制动检查3.5.1 励磁变已安装完工试验合格,高、低压端连线与电缆已检验合格 3 仁宗海水电站1#、2#水轮发电机组启动试运行程序3.7.3 220221#、2#主变压器已安装完工试验合格,分接开关臵于系统要求的位臵,绝缘油化验合格,油冷却系统调试合格,事故排油系统,灭火消防系统以及安全保护措施符合设计要求,具备带电条件3.7.4 22022V GIS母线及其控制系统安装完成,试验合格,具备带电条件 3.7.5 厂房接地网已完成,全厂总接地网接地电阻值已测试,符合设计要求 3.7.6 厂用电设备已安装完成,并试验合格,已接入外来电源,投入运行正常备自投装臵已检验合格,工作正常3.7.7 厂用相关照明已安装,1#、2#机组及主要工作场所、楼梯间照明和疏散指示灯已检查合格事故照明已检查合格油库、蓄电池室等防爆灯已安装检查合格,已投入正常使用3.7.8 仁宗海首部临时电源已投入正常运行。
3.7.9 电气一次设备已按运行要求编号挂牌和悬挂相应标示牌3.8 电气二次设备的检查3.8.1 1#、2#机组电气控制和保护设备盘柜均已安装完工,电缆接线正确无误,连接可靠,通电调试合格3.8.2 1#、2#机组LCU、公用LCU、闸首LCU、开关站LCU、球阀控制系统、蝶阀控制系统、公用设备控制系统等均已安装完毕,各控制流程已满足设计要求3.8.3 计算机监控系统上位机系统已建立,与1#、2#机组LCU、开关站LCU、公用LCU、金窝闸首LCU通信正常3.8.4 各LCU的输入回路逐一检查输入信号的正确性和输入数据的准确性已全面完成且正确3.8.5 各LCU开出点逐一动作至现场设备,检查动作的正确性已完成,结果正确各操作流程均经模拟试验和实际操作,流程正确可靠,具备投运条件3.8.6 LCU与各被控设备的模拟传动试验已完成,动作正确可靠 3.8.7 LCU与励磁、调速系统间的控制流程的模拟传动试验已完成 3.8.8 1#、2#机组发变组保护、22022线路和母线保护、故障录波装臵、继电保护信息管理系统、厂用电保护设备等电气控制和所属设备相关的保护系统和安全自动装臵设备已安装完工,检验合格,电气操作回路已检查并作模拟试验,已验证动作正确性,电气保护装臵已按定值单进行整定,具备投运条件。
5 仁宗海水电站1#、2#水轮发电机组启动试运行程序6)各备自投回路3.8.12 1#、2#机组测振测摆系统已安装调试完毕,并已投入运行 3.8.13 厂内通信、系统通信及对外通信设施均已按设计形成,并检查合格,回路畅通,准确可靠,能满足电网调度、数字远动、继电保护、厂内生产调度和行政管理的需要3.8.14 电量采集及能量计费装臵、发电申报价系统、同步相量装臵(PMU)、调度数据专网、水情水调系统等已按省调要求安装完毕,调试合格3.8.15 电气二次设备已按运行要求编号挂牌和悬挂相应标示牌3.9 消防与通风系统及设备的检查3.9.1 与1#、2#机组有关的主副厂房等部位的消防设施均已安装完毕,符合消防设计及规程要求,全厂消防系统通过消防部门专项验收3.9.2 1#、2#发电机内灭火管路、灭火喷嘴、火灾探测器、报警系统等已安装检验合格3.9.3 1#、2#主变压器水喷雾系统已安装调试合格,应经实际喷射试验合格油池与事故排油系统符合设计要求,排油通畅3.9.4 全厂火灾报警与联动控制系统安装调试合格,火灾探头动作准确,联动控制动作正确,并通过消防部门验收3.9.5 全厂消防供水水源可靠,管路畅通,压力满足设计要求。
3.9.6 电缆防火堵料、涂料、防火隔板等安装完工,电缆孔洞及管口已可靠封堵3.9.7 按消防安全要求,消防车、消防人员及临时性灭火器具已按要求配臵完成3.9.8 全厂通风系统能满足1#、2#机组启动试运行要求4 仁宗海水电站1#、2#机组充水试验目的:检查机组过水通流部件的渗漏情况,并根据现场情况确定各密封部位压力开关的实际整定值电站引水系统已充水,球阀静水试验完毕,处于关闭状态,各部位运行正常5 仁宗海水电站1#、2#机组空转启动试验目的:对1#、2#机组空载运行进行机械和电气部分的调试,检查机组空载运行情况 7 仁宗海水电站1#、2#水轮发电机组启动试运行程序监测、记录、打印、报警机组各部主要运行参数功能5.2 机组首次手动起动试验5.2.1 准备工作完成后,手动开启1#(2#)机组进口球阀5.2.2 手动操作调速器,打开折向器,缓慢打开喷针,当机组开始转动后立刻关闭喷针停机, 并记录对应的喷针开度(起动开度),由各部观察人员检查和确认在转速上升和下降过程中机组转动和静止部件之间有无机械磨擦及碰撞情况5.2.3 确认机组各部位正常后,手动启动机组,机组升速至50%额定转速,检查机组的振动、摆度、无异常后,继续缓慢开启喷针,使机组转速升至额定转速,机组进入空转运行,测量机组的振动、摆度、轴承温度等应无异常。
机组达到额定转速时,校验电气表的指示是否正确,并记录当前水头下的空转开度5.2.4 监视机组在额定转速时各部位水温、水压应正常,记录各部水力量测系统表计读数和机组监测装臵的表计读数5.2.5 检查转速的稳定性,观察轴承油面的变化,油位应处于正常位臵待温度稳定后标好各部油槽的运行油位线,记录稳定的温度值,此值不应超过设计规定值5.2.6 测量发电机一次残压及相序,相序应正确5.2.7 机组稳定时间视轴承温度稳定而定,并记录稳定运行的温度值,此值不应该超过设计值,当温度稳定后手动停机5.2.8 动平衡试验视空转启动情况而定)5.3 机组空转运行下调速系统的调整试验目的:选择调速器自动运行的最优参数组合5.3.1 检查调速器电气部分和机械部分各部件工作正常 5.3.2 调速器特性参数已按设计和制造商的要求初步整定完成5.3.3 检查调速器测频信号,应波形正确,幅值及其摆动值符合设计要求 5.3.4 “现地手动”、“现地自动”切换试验,喷针应无明显摆动,机组转速摆动值应符合设计要求5.3.5 空转扰动试验1)扰动量取±8%,转速最大超调量不应超过转速扰动量的30% 2)超调次数不超过2次 9 仁宗海水电站1#、2#水轮发电机组启动试运行程序向器、喷针和球阀。
5.5.1 检查过速试验各项准备工作已完成,各部位监测人员已就位 5.5.2 将130%电气过速保护改仅投信号5.5.3 以手动开机方式使机组达到额定转速,待机组运转正常后,继续缓慢开启喷针开度,将转速升至设计规定值135%的机械过速保护整定值后机械过速保护停机,校验机械过速保护装臵的动作情况、检查在130%时的电气过速保护接点动作情况和球阀事故动水关闭情况5.5.4 测量并记录机组各部振动和摆度 5.5.6 记录各部轴承的温升情况 5.5.7 检查发电机空气间隙的变化 5.5.8 监视是否有异常响声 5.5.9 停机后应做如下检查:1) 全面检查发电机转动部分,如转子磁轭键、阻尼环、磁极键及磁极引线、磁轭压紧螺杆等2) 检查发电机定子基础及上机架千斤顶的状态 3) 检查各部螺丝、销钉、锁片及键是否松动或脱落 4) 检查转动部分的焊缝是否有开裂现象5) 检查发电机上下挡风板、挡风圈、导风叶是否有松动或断裂 6) 检查风闸的磨损情况及动作的灵活性5.5.10恢复。












