
冀树芳——300MWCFB锅炉炉内一体化耦合脱硫脱硝技术的研究及应用ga课件.ppt
60页300MW CFB锅炉炉内一体化耦锅炉炉内一体化耦 合脱硫脱硝合脱硫脱硝技术的研讨及应用技术的研讨及应用 神华国能(神东电力)集团萨拉齐电厂神华国能(神东电力)集团萨拉齐电厂 二二0一五年四月一五年四月 汇汇报报内内容容概概 述述 CFB CFB 锅炉存在的问题及解决思路 炉内一体化耦合脱硫脱硝技术应用炉内一体化耦合脱硫脱硝技术应用 结束语结束语一、一、 概概 述述 萨拉齐电厂位于内蒙古包头市土默特右旗 ,是神华国能(神东电力)集团全子公司,工程由西北电力设计院采用EPC总承包方式建设全厂安装2×300MW, CFB锅炉2 × 1065t/h,配直接空冷汽轮机 萨拉齐电厂2台CFB锅炉是由哈尔滨锅炉厂引进ALSTOM技术自主研发生产的第一代产品,采用单炉膛、裤衩腿形双布风板结构,取消了ALSTOM技术原有的外置床,将两级中温过热器及高温再热器以吊屏的型式分别悬挂于炉膛前墙、后墙,以增加过热器系统和再热器系统的辐射受热面积 ;锅炉共采用四个内径约8米的旋风分离器,布置在燃烧室两侧墙,分离器上部为圆筒形,下部为锥形;每个旋风分离器下分别布置了一个非机械型、自平衡式回料阀,返料风与松动风由多级离心式高压流化风机供给;锅炉采用分级送风燃烧技术,除从布风板送入的一次风外,还从燃烧室下部锥段分二层不同高度引入二次风 ,促使锅炉分级燃烧以有效降低NOx的生成量;锅炉的脱硫方式采用炉内脱硫,其脱硫剂为石灰石粉,以气力输送方式分四点送入回料阀斜腿,分四路进入炉膛。
萨拉齐电厂 #1、#2 锅炉分别于 2011 年5月12日与2011年8月18日168h试运后投产萨拉齐电厂萨拉齐电厂300MW300MWCFBCFB锅炉整体布置图锅炉整体布置图二二 、锅炉存在的问题及解决思路、锅炉存在的问题及解决思路2.1 锅炉存在的问题锅炉存在的问题CFB锅炉锅炉悬悬浮浮段段差差压压低低循环灰量不足循环灰量不足环保指标环保指标难以控制难以控制SOSO2 2、、 NOxNOx不不 易易控控制制且且Ca/SCa/S高高、、飞灰飞灰CaOCaO含量高含量高床温高床温高下下 部部 床床 温温970970~~990℃990℃风量大风量大锅炉磨损锅炉磨损内内下下二二次次风风口口处处水水冷冷壁壁、、中中过(一)爆管过(一)爆管总总风风量量950950~~1051050 KNm0 KNm3 3/h/h中过(一)中过(一)中过(二)中过(二)受热面超温 耦合技术应用前机组负荷300MW ,锅炉下部平均床温990℃,锅炉总风量96万m3/h耦合技术应用前机组负荷300MW SO2的瞬时曲线 (波动较大)SO2曲线波峰较高且波动较大萨拉齐电厂机组AGC指令曲线2.2.2 2 针对锅炉存在问题的解决思路针对锅炉存在问题的解决思路在国能(神东电力)集团公司的正确指导下在国能(神东电力)集团公司的正确指导下萨拉齐电厂对锅炉进行了如下改造及调整:萨拉齐电厂对锅炉进行了如下改造及调整:脱硫脱硝改造脱硫脱硝改造降床温的改造降床温的改造运行优化调整运行优化调整污染物达标排放污染物达标排放 受热面改造受热面改造 分离器提效改造分离器提效改造 输送系统改造输送系统改造 籽料系统改造籽料系统改造增加一套粉料系统增加一套粉料系统风量的优化调整风量的优化调整床压的优化调整床压的优化调整入炉煤优化调整入炉煤优化调整石灰粉粒径调整石灰粉粒径调整石灰石自动优化石灰石自动优化SOSO2 2排放排放<200<200㎎㎎/Nm³NOx排放排放<200<200㎎㎎/Nm³2.2.3 3 萨拉齐电厂萨拉齐电厂CFB CFB 锅炉目前的状况锅炉目前的状况 炉内耦合脱硫脱硝技术应用后,机组负荷炉内耦合脱硫脱硝技术应用后,机组负荷300MW300MW,锅炉下部平均床,锅炉下部平均床温温910℃910℃,,SOSO2 2瞬时值为瞬时值为1 162mg/Nm62mg/Nm3 3,SO,SO2 2平均值为平均值为145mg/Nm145mg/Nm3 3,,NOxNOx瞬时值瞬时值为为158mg/Nm158mg/Nm3 3,,NOxNOx平均值为平均值为150mg/Nm150mg/Nm3 3。
2.4 2.4 萨拉齐电厂萨拉齐电厂CFB CFB 锅炉目前的状况锅炉目前的状况SO2曲线波动较小NOx曲线三、三、炉内一体化耦合脱硫脱硝技术应用炉内一体化耦合脱硫脱硝技术应用(一)锅炉降床温改造(一)锅炉降床温改造1.1 锅炉受热面改造 锅炉在原有水冷屏的基础上,左、右侧各增加一片水冷屏,且每屏都增加了一定数量的管排,并将所有水冷屏管向下延伸;左右侧新增加的水冷管屏在出口分别汇合至 2个汇合集箱后再通过导汽管进入汽包1.2 分离器提效改造 在煤种不变的情况下,为了有效的增加锅炉循环灰量以降低锅炉床温 ,提高了旋风分离器的入口烟气流速(从设计23m/s提高到26m/s) ,使分离器的分离效率大幅提高如下图分离器的D50对比:改造前: 改造后:(二)(二) 脱硫系统的改造脱硫系统的改造 2.1 石灰石粉系统的改造石灰石粉系统的改造 在原有石灰石粉系统(石灰石在回料阀斜腿分四路进入炉膛)的基础上新增加了一套石灰石粉输送系统,通过气力输送方式从裤衩腿内侧二次风口分四点送入使石灰石粉均匀的喷入炉膛中,同时石灰石粉仓也进行了增容改造,两套石灰石粉气力输送系统共用一个石灰石粉仓。
改造前的画面: 改造后的画面:2.2 石灰石系统的自动优化:石灰石系统的自动优化: 石灰石粉系统的自动不仅采用烟气出口 SO2排放量作为被调量,还在调节方式上增加了锅炉总给煤量及床温变化的微分、给煤量与石灰石需要量的对应折线函数关系 、SO2排放量变化的微分以及SO2排放量与其给定值偏差的微分作为调节器输出指令的前馈信号同时对石灰石粉给料机的指令进行调节 ,充分实现了石灰石输送系统的 “ 自动 ”调整 目前石灰石输送系统改造后投较为稳定,能够满足SO2达标排放的要求,同时有效的降低了石灰石的用量,降低了机组的钙硫摩尔比由原来的4.43降为现在的2.02 2.3石灰石籽料系统的改造石灰石籽料系统的改造 在汽车卸煤沟利用废旧的除尘系统增设了石灰石籽料添加系统,上煤时启动给料机,籽料与煤在#1皮带上相遇,石灰石籽料与煤再经过粗碎、细碎充分均匀的混合后进入原煤仓,燃烧时有效的控制SO2的排放及波动此系统作为我厂炉内脱硫的备用系统)籽料料仓 籽料料仓给料机下料管#1皮带 (( 三)三)炉内脱硫脱硝的优化调整 3.1 3.1 风量的调整风量的调整 在对锅炉实施炉内综合技术改造后 ,运行床温较改造前有明显的大幅下降,床温能够控制在890-920℃,风量优化调整的核心是重构炉膛内的氧化还原气氛。
3.1.1 3.1.1 一次风的调整:一次风的调整:• 一次风量的作用原理:保证锅炉正常流化及降低床温以锅炉的临界流化风试验数据为依据,降低一次风量,改变了一次风量自动跟踪负荷变化的逻辑,根据运行经验确定了一次风量的调整范围,保持一次风量稳定,减小一次风量对燃烧的扰动,只要保证正常流化、控制床温,尽可能的降低一次风量,且少量多次调整, 通过这样调整可以降低了一次风量对炉内燃烧的工况的扰动,有效的抑制了SO2、NOx瞬时排放量 如下图所示一次风量调整前后的对比:3.1.4 氧量调整:氧量调整: 一次风量调整前后的环保参数的画面一次风量调整前后的环保参数的画面调整前:调整前: 调整后调整后 ::3.1.2 机组机组AGC及协调控制的优化及协调控制的优化 电网公司两个细则要求300MW以上机组必须投入AGC控制功能,我厂结合循环流化床锅炉的燃烧特性,以DEB直接能量平衡方案为基础针对我厂二级给煤(给煤时间较长)的特点,加强了对前馈量信号的参与调整能力,通过对负荷指令、负荷指令微分、压力、压力偏差、压力偏差微分、DEB信号等前馈量进行合理配比,优化调整,有效的控制了给煤滞后对机组带负荷响应速度的影响,同时兼顾了环保指标的控制,避免了因负荷频繁波动造成环保参数超限的问题。
我厂24小时AGC曲线:3.1.3 二次风调整原则为:二次风调整原则为: 保证炉内截面的氧量基本均匀,减少炉内还原区的二次风量,上层二次风开度大于下层的开度,同层二次风开度“中间大、两侧小” 经过风量的优化调整,确定了不同负荷下的一、二次风量,运行中将主一次风调整门全部打开 ,只用变频器来调节一次风量及控制床压,实现了单炉膛双布风板锅炉一、二次风的自动控制3.1.4 氧量调整:氧量调整: 风量的调整能有效地改善风、煤的混合程度,以达到分级燃烧有效的控制NOx的排放;锅炉氧量的降低能够有效的降低NOx的排放,但是氧量的降低会促使SO2排放的升高,同时石灰石的用量也会明显增加,考虑到NOx和SO2排放的综合控制,运行中根据不同负荷锅炉氧量应控制2.5% ~ 3.5%左右 3.2 锅炉床压的调整:锅炉床压的调整: 床压是流化床锅炉运行中反应床料高低的参数 ,床压过高密相区颗粒浓度大 ,炉膛受热面磨损量大,在同样的一次风量下床压高,则一次风压相应增大 ,风机电耗也增加 ;在保证锅炉循环灰量的情况下尽量维持低床压运行 ,根据锅炉双布风板的特点以及锅炉床压测点的位置 ,通过试验确定了不同负荷下的锅炉床压 ,不同负荷下控制水冷风室压力在11KPa~13.5KPa范围内,根据负荷的不同#1锅炉床压控制在4.5~7KPa,#2锅炉床压控制在4~6 KPa(#1、#2床压测点安装位置不同,#2炉床压测点位置偏高);与调整前相比锅炉床压升高了0.5~1 KPa。
3. 3 入炉煤的调整入炉煤的调整 萨拉齐电厂实际燃用的煤种主要有两种,一种是大青山水泉露天煤矿的水泉煤 ,其热值波动较大(3300~4700 kcal/kg) ,平均发热量为4000 kcal/kg ,平均空干基灰分为47.6% ,平均干燥无灰基挥发分为27.2% ,平均硫分为0.58% ; 另一种煤是尧天和蓬勃矸石,其硫分 #1、、#2锅炉床压测点布置图锅炉床压测点布置图0.5%左右,平均发热量在3200kcal/kg,平均空干基灰分为49% ,平均干燥无灰基挥发分为31.8%根据两种煤的特点对入炉煤进行了如下调整:3.3.1 萨拉齐电厂根据实际燃煤的特点 ,进行了分仓上煤即:#1、#4原煤仓为水泉煤与矸石3:1,#2、#3原煤仓为水泉煤与矸石2:1,通过调整称重给煤机出力有效的控制入炉煤发热量(控制在3500kcal/kg)3.3.2 入炉煤粒径的调整入炉煤粒径的调整 因萨拉齐电厂水泉煤来煤较细<1mm的煤占15~30%,导致入炉煤粒径较细 ;锅炉又为侧墙回料器给煤,较细粒径的煤在回料器斜腿内预热并开始燃烧 ,细粒径的煤大部分在炉膛下部燃烧 ,又因煤质成灰特性较差,没有足够的循环灰量将炉膛下部热量带走,导致炉膛下部床温较高 ,为此萨拉齐电厂进行了入炉煤粒径调整试验,适当的放大了入炉煤粒径 ,入炉煤粒径放大其在炉膛下部短时间内不能够燃烧,使其燃烧后移热量被受热面吸收,炉膛内温度均匀分布。
3.3.3 入炉煤的颗粒度报表:(我厂现在控制的指标)样品名称入炉煤(矸石与水泉煤)粒度(mm)筛上物占全样(%)粒度(mm)筛上物占全样(%)3-6mm(%)25.14>13mm(%)10.161-3mm(%)20.8010-13mm(%)5.86<1mm(%)19.506-10mm(%)18.54备 注1-10mm比例占64.48%,飞灰含碳量与入炉煤粒径的关联曲线入炉煤粒径调整试验结论入炉煤粒径调整试验结论①因矸石的细粒径所占比例较水泉煤少,导致锅炉掺烧水泉与矸石的配煤时锅炉床温明显低于掺烧水泉煤 ,同样负荷下可使锅炉床温下降15~30℃;②入炉煤粒径对锅炉床温影响较大,锅炉入炉煤中 细粒径所占比例较少时锅炉床温较低,同样负荷下可使锅炉床温下降5~20℃;③入炉煤粒径适当放大后 ,在炉膛密燃烧停留时间适当延长,使炉膛内温度场均匀分布,一方面有效的降低NOx排放 ,另一方面也可以有效的缓解SO2排放值波动以及降低Ca/S摩尔比 ,同样煤种同负荷下Ca/S摩尔比可以降低0.3~13.3.4 3.3.4 入炉煤的掺烧入炉煤的掺烧萨拉齐电厂根据实际燃煤的特点进行了以下入炉煤掺烧试验:试验一:全部燃烧韩家村煤试验 试验二:韩家村煤与低热值水泉煤1:1进行掺烧试验三:韩家村煤与高热值水泉煤1:1 掺烧试验四:全部燃烧烧高热值水泉煤试验五:韩家村煤与相对较大粒径水泉煤1:1掺烧试验六:水泉煤与矸石(3000Kcal/Kg)掺烧(现在用的配煤方式,现在用的配煤方式,环保参数控制较好的配煤方式环保参数控制较好的配煤方式) 负荷300MW300MW300MW300MW300 MW300 MW300 MW煤种水泉煤:韩家村煤韩家村煤(粒径较细)韩家村煤(粒径较大)韩家村煤(粒径细)伴籽料低热值水泉煤∶韩家村煤高热值水泉煤煤∶韩家村煤较大粒径水泉煤∶韩家村煤一次风量(万m3/h)3534.634.33434.333.534二次风量(万m3/h)34.834.334.435.33435.535.7总风量(万m3/h)70.569.669.570696970下部床温(℃)910902885891899933886氧量(%)2.82.62.542.72.552.62.85主汽压力(MPa)16.416.316.5216.3716.5816.3716.05主蒸汽温度(℃)533.4537536.7531537535538再热蒸汽温度(℃)538.4539540.1538539537540一次风室压力(kPa)11.310.710.8611.413.1 11.512.5排烟温度(℃)111.78122114132135138133SO2排放值(mg/Nm3)265196189168150 186173NOx(mg/Nm3)330193186208255285181 入炉煤调整试验的参数对比表入炉煤调整试验的参数对比表试验一:全部燃烧韩家村煤试验试验一:全部燃烧韩家村煤试验 机组负荷300MW,NOx排放值164mg/Nm3,SO2排放值为138mg/Nm3机组负荷300MW画面,锅炉下部平均床温883℃试验二:韩家村煤与低热值(试验二:韩家村煤与低热值(35003500cal/gcal/g左右)左右) 水泉煤水泉煤1:11:1进行掺烧进行掺烧机组负荷300MW ,NOx排放值255mg/Nm3,SO2排放值为135mg/Nm3机组负荷300MW画面,锅炉下部平均床温900℃试验三:韩家村煤与高热值水泉煤1:1 掺烧:试验三:韩家村煤与高热值水泉煤试验三:韩家村煤与高热值水泉煤((40004000cal/gcal/g以上)以上)1:1 掺烧掺烧机组负荷300MW画面,锅炉下部平均床温934℃ 试验三:韩家村煤与高热值水泉煤1:1 掺烧: 试验四:试验四: 全部燃烧烧高热值(全部燃烧烧高热值(40004000cal/gcal/g以上)水泉煤以上)水泉煤机组负荷300MW画面,锅炉下部平均床温947℃试验五:韩家村煤与相对较大粒径水泉煤试验五:韩家村煤与相对较大粒径水泉煤1:1掺烧掺烧机组负荷300MW 画面,NOx排放值158mg/Nm3,SO2排放值为173mg/Nm3机组负荷300MW画面,锅炉下部平均床温886℃试验五:韩家村煤与相对较大粒径水泉煤试验五:韩家村煤与相对较大粒径水泉煤1:1掺烧掺烧 机组负荷、机组负荷、SO2、、NOx曲线图曲线图试验六:试验六:水泉煤与矸石(水泉煤与矸石(3000Kcal/Kg3000Kcal/Kg))3:13:1掺烧掺烧机组负荷300MW 画面,NOx排放值150mg/Nm3,SO2排放值为160mg/Nm3试验六:试验六:水泉煤与矸石(水泉煤与矸石(3000Kcal/Kg3000Kcal/Kg))3:13:1掺烧掺烧机组负荷300MW 画面,NOx排放值150mg/Nm3,SO2排放值为160mg/Nm3试验六:试验六:水泉煤与矸石(水泉煤与矸石(3000Kcal/Kg3000Kcal/Kg))3:13:1掺烧掺烧机组负荷300MW 画面,NOx排放值150mg/Nm3,SO2排放值为160mg/Nm3试验六:水泉煤与矸石(试验六:水泉煤与矸石(3000Kcal/Kg))3:1掺烧掺烧 机组负荷、机组负荷、NOx曲线图曲线图200mg/Nm3标准线3.3.5 入炉煤调整试验结论:入炉煤调整试验结论:1)全部燃用金烽煤炭分公司的韩家村煤(硫份较高颗粒大) ,在机组全工况情况下锅炉床温降至880℃,同时可以将SO2、NOx排放均值控制在200mg/Nm3以内,但是SO2排放值存在波动; 2)韩家村煤与水泉低热值煤1:1掺烧,机组满负荷可以将锅炉床温降至900℃,此时SO2排放均值控制在200mg/Nm3以内,但因水泉煤粒径较细抑制煤的分级燃烧致使NOx排放均值在250mg/Nm3左右; 3)神华煨煤与相对较大粒径的水泉煤(入炉煤粒径<1mm以下的比例可减小至10%以下)1:1掺烧,机组满负荷锅炉床温可降至886℃左右,同时可以将SO2、NOx排放均值控制在200mg/Nm3以内,因水泉煤硫份较低(平均0.65%左右)SO2排放波动也减小。
4))试验六是根据试验六是根据NOx生成机理,将我厂在现有煤种基础上做出了调整,降低生成机理,将我厂在现有煤种基础上做出了调整,降低入炉煤的挥发分,降低入炉煤的挥发分,降低NOx生成量:生成量:入炉煤的煤种入炉煤的煤种干燥无基灰挥发分干燥无基灰挥发分调整前调整前#1#1、、4 4原煤仓煨煤配水泉原煤仓煨煤配水泉1:11:1#2#2、、3 3原煤仓煨煤配矸石原煤仓煨煤配矸石1:11:137.43%37.43%调整后调整后#1#1、、2 2、、3 3、、4 4原煤仓水泉配矸石原煤仓水泉配矸石3:13:1 28.2% 28.2% 并且机组在并且机组在200MW200MW负荷以内,负荷以内,SO2SO2、、NOxNOx可以实现了可以实现了100 mg/Nm3100 mg/Nm3的新标的新标准准 机组负荷机组负荷170MW燃烧画面燃烧画面SO2排放值排放值98mg/Nm3、、NOx排放排放10mg/Nm3水泉配矸石3:1煨煤配矸石3:1水泉配矸石3:1煤种变化对煤种变化对NOxNOx排放的影响排放的影响( (主要是主要是干燥无基灰干燥无基灰挥发分发生变化)挥发分发生变化)::3.4 石灰石的调整试验石灰石的调整试验 为了提高脱硫效率,解决低渣及飞灰中CaO含量高并减少石灰石用量降低发电成本,萨拉齐电厂进行了石灰石的调整试验。
3.4.1 石灰石粉粒径的调整试验石灰石粉粒径的调整试验粒径水平粒径水平(小于(小于0.2mm0.2mm))发电发电量量(万(万度)度)平均平均床温床温((℃℃))煤量煤量(t)煤中煤中含硫含硫(%)石灰石灰石用石用量量(t)石灰石灰石石CaO含量含量(%)Ca/S摩尔摩尔比比灰中灰中含含CaO(%)渣中渣中含含Ca(%)当天当天SO2均值均值(㎎(㎎/Nm³))粒径较粗(19%)365.385223251.14213.152.042.410.47.4168粒径较细(43%)375.6845.526161.01283.651.33.111.947.2179粒径较细(46%)385.383524060.98273503.3113.27.1163粒径较细(50%)403.685626030.95320.3747.53.5215.916.85158细粒径 (55%)465.687228520.8933950.83.9516.976.76169石灰石粉粒径调整试验参数对比表石灰石粉粒径调整试验参数对比表试验结论: 从试验数据来看粒径相对较大的石灰石粉细粒径所占比例减少,SO2排放值较以前容易控制,同时SO2瞬时值也波动较小,且钙硫摩尔比降低了0.6~1.5 ,飞灰中CaO含量也明显下降(1.5%~5%),但是底渣中的CaO含量有所升高(0.8%~1.5%)。
试验期间石灰石给料泵频率最高加至30%,给料泵出口压力0.12MPa试验过程中因粗粉所占比例较多 ,石灰石罐车卸料相对比较困难,细粉卸车需要1~2小时 ,粗粉卸车需要4~5小时,采用厂用压缩空气助推需要3小时左右 3.4.2 3.4.2 石灰石籽料掺烧试验石灰石籽料掺烧试验 萨拉齐电厂在卸煤沟增设了石灰石籽料添加系统 ,锅炉上煤时通过调整籽料给料机频率,石灰石籽料根据入厂煤中含硫量以及机组负荷按照比例与煤混合后进入原煤仓试验结论: 由#1、#2炉煤中掺烧籽料前后对比表可以看出 ,通过卸煤沟在煤中掺烧一定比例的籽料(粒径合适2mm)后,石灰石与煤能够充分的均匀混合,在SO2 满足排放要求的情况下锅炉的钙硫摩尔比约下降了0.3 ~ 0.8 ,同时飞灰中CaO含量约下降了3~7% ,低渣 CaO含量约下降了0.1~0.5%;煤中掺烧合适粒径的籽料后锅炉床温也能够下降5~10℃,同时SO2瞬时排放值的波幅及波动也大幅减小, SO2 排放时均值容易控制日期发电量(万度)天平均床温(℃)天平均氧量(%)煤量(t)煤中含硫(%)石灰石用量(根据频率折算)入炉煤中添加籽料量石灰石CaO含量(%)Ca/S摩尔比飞灰中钙含量低渣中钙含量5月1日454.48843.42.3527530.81231.5351.4 3.05 14.135.385月2日407.95854.32.6324940.9190.9151.2 2.49 14.585.615月3日402.26860.72.45524500.98212.2850.9 2.57 4.045.385月4日437.14853.62.9827050.94196.1151.3 2.26 8.974.945月5日542.36868.12.5832940.86321.6252.5 3.40 7.854.715月6日559.7871.12.363354.10.96496.5950.6 4.46 15.74.265月7日602.368762.493833.50.85410.7751.0 3.68 13.94.495月8日545.848751.9434620.83345.2950.5 3.46 5月9日505.968892.073083.50.85226.9751.0 2.53 9.426.065月10日569.54905.52.5632820.78150.5949.2 3.31 10.993.59平均值502.76869.62.44307130.8722782.66 50.983.03 11.064.935月11日459.548772.7729350.7413936.751.7 2.39 6.282.025月12日450.668803.032815.50.76172.2935.1950.8 2.81 5.0456.73平均值444.24879.22.8581730.76447.06102.250.4 2.55 5.8313.96#1#1锅炉煤中掺烧石灰石籽料前后参数对比锅炉煤中掺烧石灰石籽料前后参数对比日期发电量(万度)天平均床温(℃)天平均氧量(%)煤量(t)煤中含硫(%)石灰石用量(根据频率折算)入炉煤中添加籽料量石灰石CaO含量(%)Ca/S摩尔比飞灰中钙含量低渣中钙含量5月1日435.357839.112.6352618.50.81153.07 51.4 2.12 10.094.265月2日420.115848.982.7752496.130.9180.24 51.2 2.35 9.654.495月3日406.85844.253.07524860.98194.56 50.9 2.32 6.734.495月4日510.546871.462.792959.750.94358.93 51.3 3.78 15.486.065月5日595.503893.582.473502.750.86474.1 52.5 4.72 9.874.495月6日561.43885.032.553284.51.18473.72 50.6 3.53 13.916.15月7日636.77897.22.3738270.85380 51.0 3.41 17.545.85月8日513.9867.82.413216.370.83321.6 50.5 3.47 11.8965.1平均值510.0589868.432.6344243910.91882536.22 51.2 3.31 11.8965.15月9日513.11875.162.143141.880.85133.762.851.0 2.15 7.856.955月10日577.523903.442.423370.870.78118.667.449.2 3.3 11.2155.385月11日477.919873.262.342941.630.74148.7858.851.7 2.82 7.6252.475月12日435.65871.242.442713.870.76128.454.250.8 2.57 5.2756.51平均值482.5178876.532.33814680.10.782683.15293.650.3 2.45 7.9415.07#2#2锅炉煤中掺烧石灰石籽料前后参数对比锅炉煤中掺烧石灰石籽料前后参数对比煤中掺烧籽料前、后煤中掺烧籽料前、后SO2瞬时排放曲线对比瞬时排放曲线对比煤中掺烧籽料前曲线煤中掺烧籽料前曲线煤中掺烧籽料后曲线煤中掺烧籽料后曲线 四、炉内一体化耦合脱硫脱硝技术取得的效果四、炉内一体化耦合脱硫脱硝技术取得的效果1)萨拉齐电厂在炉内一体化耦合脱硫脱硝技术应用后 ,炉膛的下部床温降低了 60~100℃ ( 受热面改造后锅炉床温由970~990℃降至940~960℃,分离器改造后床温可降至900~910℃,经过锅炉运行调整床温可进一步降至880~890℃,若入炉煤粒径控制较好床温还可降至860℃左右)。
2)萨拉齐电厂在炉内一体化耦合脱硫脱硝技术应用后 ,不仅降低了炉膛温度,同时还减小了锅炉的风量,机组满负荷情况下:一次风量下降了6~10万m3/h,总风量下降了25~30万m3/h,这样不仅降低了风机的耗电率而且还减小了锅炉的磨损,对于双布风板结构的锅炉其一次风量的减小也降低了锅炉翻床的风险,提高了机组的可靠性3)萨拉齐电厂在炉内一体化耦合脱硫脱硝技术应用后 ,机组满负荷情况下可以将SO2排放值控制在200mg/Nm3(折算6%O2)以内 ,由于石灰石粉更能均匀的喷入炉膛,提高了脱硫效率,在锅炉煤种、氧量不变机组同负荷情况下Ca/S摩尔比可以降低至2.2,同时SO2瞬间排放的稳定性也明显提高 炉内一体化耦合脱硫脱硝技术应用后画面炉内一体化耦合脱硫脱硝技术应用后画面机组负荷机组负荷300MW画面,锅炉下部平均床温画面,锅炉下部平均床温881℃℃炉内一体化耦合脱硫脱硝技术应用后画面炉内一体化耦合脱硫脱硝技术应用后画面机组负荷机组负荷300MW画面,画面,NOx排放值为排放值为158mg/Nmmg/Nm3 3,,SO2排放值为排放值为166mg/Nmmg/Nm3 3炉内一体化耦合脱硫脱硝技术应用后画面炉内一体化耦合脱硫脱硝技术应用后画面 机组负荷、机组负荷、NOx排放值、排放值、SO2排放值曲线排放值曲线负荷300MW200mg/Nmmg/Nm3 3NOx时均值SO2瞬时值炉内一体化耦合脱硫脱硝技术应用后画面炉内一体化耦合脱硫脱硝技术应用后画面 机组负荷、机组负荷、NOx排放值曲线排放值曲线负荷300MWNOx瞬时值NOx时均值200mg/Nmmg/Nm3 3炉内一体化耦合脱硫脱硝技术应用后画面炉内一体化耦合脱硫脱硝技术应用后画面机组负荷、机组负荷、SO2排放值曲线排放值曲线负荷300MWSO2瞬时值200mg/Nmmg/Nm3 3炉内一体化耦合脱硫脱硝技术应用前后对比炉内一体化耦合脱硫脱硝技术应用前后对比耦合技术应用前烟气连续监测日报表中,SO2、NOx时均值>200mg/Nm3耦合技术应用后烟气连续监测日报表中,SO2、NOx时均值<200mg/Nm3炉内一体化耦合脱硫脱硝技术应用前后对比炉内一体化耦合脱硫脱硝技术应用前后对比耦合技术应用前因飞灰中CaO含量较高导致灰库放灰时炸灰。
耦合技术应用后飞灰中CaO含量明显下降,解决了灰库放灰时炸灰的问题负荷100%(300MW)90%(270W)80%(240MW)70%(210MW)炉膛出口负压(kPa)-0.05~-0.1-0.05~-0.1-0.05~-0.1-0.05~-0.1空预器出口氧量(%)2.5~32.5~32.5~33~3.5总风量(kNm3/h)680~710640~670550~600480~530AH出口二次风风压(kPa)9~10.58.5~9.57.5~8.57~8AH出口一次风风压(kPa)15~16.514.5~15.514~1513.5~15床压(kPa)4~64.5~6.5内二次风风门开度(%)10050~60二次风量(kNm3/h)以一次风量和氧量参照进行调节启动燃烧器风门开度(%)20~4015~30床下一次风风量(kNm3/h)330~350325~345315~340300~325 #1 锅炉运行操作卡锅炉运行操作卡负荷100%(300MW)90%(270W)80%(240MW)70%(210MW)炉膛出口负压(kPa)-0.05~-0.1-0.05~-0.1-0.05~-0.1-0.05~-0.1空预器出口氧量(%)2.5~32.5~32.5~33~3.5总风量(kNm3/h)680~710640~670550~600480~530AH出口二次风风压(kPa)9~10.58.5~9.57.5~8.57~8AH出口一次风风压(kPa)15~16.514.5~15.514~1513.5~15床压(kPa)4~54.5~6内二次风风门开度(%)10050~60二次风量(kNm3/h)以一次风量和氧量参照进行调节启动燃烧器风门开度(%)20~4015~30床下一次风风量(kNm3/h)330~350325~345315~340300~325 ##2 锅炉运行操作卡锅炉运行操作卡萨拉齐电厂锅炉运行操作卡萨拉齐电厂锅炉运行操作卡五、结束语五、结束语1 1、技术优势明显:、技术优势明显:可以同时实现“双200”的目标,避免增加炉外的脱硫脱硝设备,系统简单,优势明显。
2 2、经济效益显著:、经济效益显著:节省初投资约8471万元,节省运行成本约2539.15万元/年 ;采用了体化耦合脱硫脱硝技术后锅炉总风量明显降低,排烟热损失下降,减温水用量大幅降低,机组的经济性得到了提升3 3、系统简单机组整体可靠性提升:、系统简单机组整体可靠性提升:运行中降低了一次风量和总风量,减轻了锅炉的磨损、局部受热面运行超温等问题并降低了锅炉翻床的风险;避免氨逃逸造成对后续设备的沾污、积灰以及腐蚀,提高了系统的整体可靠性4 4、更适宜于燃烧低热值煤、更适宜于燃烧低热值煤 ::采用炉内一体化耦合脱硫脱硝技术,燃用低热值燃料能够发挥CFB机组最佳性能,实现资源综合利用以及效益的最大化5 5、促进社会整体减排:、促进社会整体减排:锅炉分离器效率的提高,可以降低除尘器入口粉尘浓度 ,有益于除尘器出口粉尘浓度的降低(20mg) ;通过炉内低氮燃烧,实现了NOX达标排放,间接抑制了生产尿素、氨水产生的污染物,避免氨逃逸造成对大气的危害,为社会减排做出了贡献6 6、推动、推动CFBCFB机组产业的健康发展:机组产业的健康发展: 通过对现役的CFB锅炉采用炉内一体化耦合脱硫脱硝技术改造实现了新的环保达标排放要求,也充分证明了CFB锅炉特有的环保优势;使我们对CFB锅炉有了新的认识 ,我们相信CFB锅炉将会进一步促进产业的健康发展。
欢迎各位领导、专家到欢迎各位领导、专家到 萨拉齐电厂指导工作萨拉齐电厂指导工作 谢谢 谢!谢! 。












