
电除尘高压短路故障分析与处理.docx
2页电除尘高压短路故障分析与处理摘要: 燃煤电厂电除尘器发生高压短路的故障较多短路故障发生后,相应的电 场失去除尘作用,导致整台除尘器除尘效率降低,轻则环境污染加重;重则有 降低整流变使用寿命,甚至有烧毁整流变的危险如何判断出故障点,安全、 正确、及时的排除故障?本篇以神头一电厂二、三期电除尘为例,分析产生高 压短路的现象、原因与排除方法关键词: 电除尘故障 分析 处理概述: 神头第一发电厂二、三期电除尘自投产以来发生高压短路的故障较多,特 别是三期电除尘由于设计、制造、安装存在先天不足,加之设备老化,发生高 压短路尤为严重(二期电除尘为新投产的国产电除尘,三期电除尘是由捷克的 机械部分和东德的电气部分构成;现二、三期电除尘均采用高压微机控制)虽 近年来经过设备的技术改造,大修部分更换,但二次高压短路时有发生经过 多年来的经验和技术分析,对电除尘器高压短路特作如下探讨:1. 高压短路故障分析:1.1运行中的电除尘器当二次电流I上升,二次电压u下降(有时U =0)2 2 2就有高压短路的重大嫌疑;当I .U的变化值不大,则是由于烟气条件发生了变22化,导致负荷加重,导致外部回路的压降降低,或是由于整变变二次输出抽头 位置不合适以及电场绝缘降低的原因,此时应从电场本体上查出绝缘降低的原 因,调整锅炉运行工况,或改变整流变的二次抽头位置。
1.2当U下降较大,二次电流表、二次电压表反向大幅度摆动时,即二次 2电压表瞬间下降至零值,而二次电流表瞬时大幅度上升时,此时多是由于电场 本体内部阴极线或阳极板断裂或开焊,异极距在烟气流动条件下时大时小,甚 至短路(此时I 2至表头,U2=0)整流变噪声忽大忽小,温升较高,从设备安 全角度应紧停高压柜运行,待停炉后处理电除尘本体1.3第三种情况是I2较正常值偏大,U2=0表针无摆动,按照从简单到复杂 的顺序原因是:1 . 3 . 1微机调整不当而误发二次短路,关闭可控硅导通角和微机元件有故障 造成1.3.2 电场内极板、极线完全短路或积灰短路、高压电缆对地击穿电场 短路后,电由硅堆正(见图1)经分流网络至地经R 5、R 4到硅堆负,A2、A3 之间电压极低,回路电流I2上升1.3.3 电压表损坏或断线1.3.4 V 17、V 18 或是 V19 击穿1.3.5 取样主回路断线2. 结论:通过以上分析造成高压短路的主要原因为以下几点:2.1高压微机控制器调整不当误发信号、微机元件故障、取样主回路断线、 表计损坏、V 17、V 18或是V19击穿造成高压短路的假向2.2高压电缆对地击穿造成高压短路。
2.3电场内极板、极线完全短路或积灰短路2.4电场本体内部阴极线或阳极板断裂或开焊,异极距在烟气流动条件下时 大时小,甚至短路2.5电场或阴极绝缘瓷瓶严重受潮或进水绝缘降低甚至到0、进水使阴极绝 缘吊杆在运行中放电而碳化完全失去绝缘作用,造成高压短路高压瓷瓶破裂2.6变压器故障3. 故障点判断与处理方法:3.1当U2=0时,首先查电压表是否完好、有关回路是否断线、试投控制柜 并调整微机高压控制器内电位器,以初步排除高压短路的假向若仍无二次电 压,则按下列步骤继续3.2判断高压短路点在电气部分还是机械部分(电场部分)具体方法是: 拆开电除尘顶布高压电缆终端头与阴极绝缘瓷瓶的连接母线,短时试投控制柜 几秒,从有无U2及U2的大小可判断出高压短路点在电气部分还是机械部分3.3通过以上方法判断出高压短路点若在机械部分,则经检查确认绝缘瓷瓶 和阴极绝缘吊杆完好并未受潮后,待停炉进电场处理;若在电气部分则按下列 步骤处理:3.3.1测高压电缆对地绝缘;查阻尼电阻是否完好3 . 3 . 2测整流变硅堆对地绝缘3.3.3查高压微机控制器是否正常,最简单方法是:利用替换法(整体或部 分)通过以上方法及步骤一般可快速判断出故障点并及时的排除故障,从而提 高电除尘的除尘效率。
作者简介:田斌,大学,工程师,从事多年的除尘脱硫工作。
