
水泥 助磨剂使用效果评价分析报告.doc
3页水泥助磨剂使用效果评价分析报告为了提高磨机的台时产量、混合材掺加量,降低粉磨电耗和水泥生产成本, 改善水泥产品的性能,2010 年 11月 22 日 8:00---11 月 24 日8:00**水泥有限 公司对**建材科技有限公司提供的助磨剂进行了工业性水泥磨试试验,效果总 结如下:一、试验目的1、提高水泥粉磨效率,降低水泥综合成本2、验证助磨剂对水泥的适应性二、生产水泥的各组分材料1、水泥助磨剂:北京澳蕾建材科技有限公司2、熟料、石膏、石灰石、干排粉煤灰 炉渣三、选择实验的水泥品种普通 42.5 水泥四、试验方案、试验数据统计1、经与厂家技术人员商定,结合公司 2#水泥磨情况,对试验方案的设计如下:序号试验方案试验时间入库要求1未用助磨剂(以石灰石和粉煤 灰为混合材)2010年11月22日8:00—14:40正常入库2未用助磨剂(以石灰石和炉渣 为混合材)2010年11月23日8:00—14:40正常入库3用增产型助磨剂,以石灰石和粉煤灰为 混合材双掺进行增产试验2010年11月22日 14:40—2010 年 11 月23 日 8:00正常入库4用增产型助磨剂,以石灰石和炉渣为混 合材双掺进行增产试验2010年11月23日 14:40—2010 年 11 月24 日 8:00正常入库2、助磨剂加入点和掺加量:A. 加入点:水泥磨入磨皮带B. 掺加量:0.1%3、数据记录:对生产过程中有关数据及操作参数每隔 60 min 由中控室操作员记录一次。
4、取样及检验:各阶段整点分别在出磨提升机处取样,并根据时间段留够 样品以便分析检验用,样品的化学及物理性能由质量部检验分析5、使用助磨剂前后磨机台时产量对比未用助磨剂台时(t /h)提产最冋口时(t/h)提产平均台时(t/h)平均提产幅度(%)最高提产幅度(%)77.578679.692.7310.876、性能指标对比试验阶段比表 面积Cm2/kg)80um细度(%)标准稠 度 (%)抗压强度(Mpa)凝结时间(min)安定性3d28d初凝终凝未用助磨剂(以 石灰石和粉煤 灰为混合材)3211.829.619.250.4186287合格未用助磨剂(以 石灰石和炉渣 为混合材)3200.829.421.653.0191268合格用增产型助磨 剂,以石灰石和粉煤灰为混合材双掺进行增 产试验3192.429.422.051.1189286合格用增产型助磨 剂,以石灰石和炉渣为混合材 双掺进行增产 试验3110.729.722.256.2190275合格五、综合分析1、水泥磨提产幅度掺加助磨剂后,2#水泥磨台时提高了2.12 吨,提产幅度为 2.73% 2、标准稠度、凝结时间水泥标准稠度用水量较不掺加助磨剂时有所上升,凝结时间的变化不大。
3、水泥强度变化情况与空白样对比,以石灰石和粉煤灰为混合材双掺时,3 天抗压强度提高2.9Mpa,提高15.10%; 28天抗压强度提高0.7Mpa,提高1.39%以石灰石和炉 渣为混合材双掺时,3天抗压强度提高3.6Mpa,提高16.67%; 28天抗压强度提高3.2Mpa,提高6.04%均符合普通42.5水泥技术要求加入0.1%助磨剂 后, ,以石灰石和粉煤灰为混合材与以石灰石和炉渣为混合材3天抗压强度增 长幅度基本相同, 28 天抗压强度增长掺石灰石和粉煤灰为混合材小于掺石灰 石和炉渣为混合材的幅度4、潜在效益:助磨剂掺加后,水泥质量稳定,早期强度明显提高,后期强度也略有增长, 为混合材的掺入创造了一定的空间;水泥磨台时提高,使水泥磨产能增加,按 照年产78万吨普通42.5水泥,平均台时提高2.73%计算,可以增加水泥生产能 力 2.13 万吨水泥有限公司2010年12 月 30 日。
