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SF6集成式充放气转换装置的研制技术.docx

5页
  • 卖家[上传人]:ji****81
  • 文档编号:296963736
  • 上传时间:2022-05-23
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    •     SF6集成式充放气转换装置的研制技术    Summary:为开展SF6设备状态检修,公司要求SF6气体更换时间小于20小时.目前充放气装置工作效率仅达到85%,转换环节增多,严重影响装置有效作业时间我们现用的装置没有形成微水测量、回收、净化、处理、充气的闭合运转Keys:设备;检修;方案;转换一、设定目标为减少气体处理工作无用环节,提高充放气装置工作效率,经调查分析将本次活动目标设定为:转换装置封闭状态允许漏气率小于等于1%二、目标可行性分析考核指标:公司SF6设备状态检修工作检修计划和实际工作偏差在10%在以内,SF6设备气体更换工作少于20小时,装置使用率达90%历史水平:现在SF6设备现场使用充放气装置,装置转换时间单台断路器平均用时209分钟经过近几年对装置和SF6设备对接接头进行改进装置组装对接时间缩短30分钟,装置工作效率逐步提高同行业水平:目前电力行业充放气装置转换环节没有专用工具可用,不能降低作业过程存在的无效作业时间,新装置研发有利于我们实现目标三、各方案对比分析方案一:研制分置式充放气转换装置优点:充放气时不容易混淆准确率达100%缺点:没有减少工作流程,操作不方便,组装连接用时仅缩短0.2%,密封环节多,装置漏气率达3%,断路器抽真空时转换环节多。

      转换时间缩短4分钟,漏气率超出规定值,不采用方案二:研制快速对接式充放气转换装置1)制作费用:材料费3222元,加工费315元,共计3573元2)测试结果:转换环节平均用时205分钟,比测试前的209分钟缩短4分钟3)操作人数3~5人,人工费500元4)密封环节增加6个,漏气次数3次(SF6充放气装置年漏气率<1%)优点:充放气时不容易混淆准确率达100%缺点:没有减少工作流程,操作不方便,组装连接用时仅缩短0.2%,密封环节多,装置漏气率达3%,断路器抽真空时转换环节多,转换时间缩短34分钟,密封性差,不采用方案三:研制集成式式充放气转换装置1)制作费用:材料费3045元,加工费198元,共计3243元2)测试结果:转换环节接平均用时40分钟比测试前的209分钟缩短159分钟3)操作人数2~3人,人工费300元4)气瓶更换用时15分钟组装用时缩短10分钟,密封环节3处,无漏气现象优点:组装环节精简,形成闭合循环回路,转换环节缩短时间达76%操作简单,具备单台断路器三相同时抽真空缺点:零配件需外出加工,密封环节多,加工精度要求误差±1%转换时间缩短159分钟,无漏气现象,采用四、对策实施实施一、1)整理规划装置研制过程。

      2)绘制装置整体设计图3)气体更换工作用时测算实施效果:依照3方案实施过程,可增加氮气接口,完善装置转换功能,连接环节减少8处实施二、1)了解装置材料价格及制作成本2)对装置材料进行特性试验实施效果:材料能承受充放气过程最大应力,抗拉强度符合要求,耐腐蚀,不易形成化学反应费用在预算范围内实施三、1)测算装置通道截面积和气体循环一周平均流量2)转换装置对接时间测试和密封效果检测实施效果:通流量达16.5kg/h,各部位对接用时4分钟,年漏气率0.09%,效率明显提高实施四、1)绘制仪表安装位置图2)进行仪表气密性、紧固力试验,确定真空计型号为PM-3麦氏真空表测量范围650-0.1Pa;精度误差±30%;SF6密度继电器型号为ZMJ-1(左出线)充油耐震型实施效果:密封效果良好,符合气体测试要求实施效果:模块丝扣对接良好,密封部位无漏气,满足转换装置使用要求五、效果及推广应用安装转换装置,完善了充放气装置工作流程,将SF6气体处理各环节形成一体化无效作业用时=全部作业用时-作业用时=948-780=168分钟密封环节减少10个,装置漏气率小于0.5%,有效工作率提高30%结论:转换装置使用后,工作效率明显提高,达到预期效果。

      直接经济效益:减少设备检修工时费:每台工时费830元;年维护设备台数17台,每年节约工时费14110元社会效益:提高充放气装置使用率,缩短设备故障检修停电时间因设备检修工作效率提高,每台设备提前送电2小时计算:每年减少设备停电时间=年平均维护设备台数×提前送电时间=17×2=34小时经过不断创新和改进,本次活动历经多次现场试验,用大量数据分析判断,解决了装置一体化技术难题,完善SF6状态性检修工作流程,减少设备停电时间,有力保障电网安全稳定运行目标实现后,小组成员深刻体会到科技创新永无止境,质量管理只有起点,没有终点下一步我们将开展以“创先争优”为理念,埋头实干,为夯实公司安全生产作出更大的贡献  -全文完-。

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