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在华东网局领导和各相关处室的关怀、重视下在华东电力调度局及.doc

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    • 2022年-2023年建筑工程管理行业文档 齐鲁斌创作新安江水电厂增容改造的回顾.钱维良(新安江水力发电厂).新安江水力发电厂经过前期较为充分的论证、试验和各项必要准备后,从1999年4月20日始至2005年1月8日止,有计划地相继展开对新安江水电站各主要设备增容改造,获得可喜的成功,效益显著一、增容改造可行性研究前期工作、立项决策和资金来源(一)电厂建设及其在电网中的功能简介新安江水电站地处浙江省建德市境内,是上世纪50年代由我国自己设计、自制设备、自己施工建成的第一座大型水力发电站它是在缺乏建设大电站经验,国家经济基础相当薄弱的困难条件下上马的1957年4月1日电站主体工程开工,1960年4月22日第一台72.5MW水轮发电机组投产,至1977年9台机组全部安装完毕水库流域面积为11850km²,年平均降水量为1756mm,径流量为112.6亿m³,设计正常高水位108m,相应面积为580km²,库容为178.4亿m³,防洪库容有9.5亿m³,总装机为662.5MW(其中72.5MW机组5台,75MW机组4台),原由4条220KV线路 、4条110KV线路分别向华东与浙西地区送电,随着1995年建德变电所的兴建投产,拆除110KV输变电系统并增设220KV输电线路1条。

      电站至今仍担负着华东电网调峰、调频和事故备用任务,是首批参与电网AGC的第一调频厂新安江水电站除完成正常的调频、调峰任务外,在华东电网事故备用的顶出力中起到十分重要的作用历史上,在系统结构相对薄弱的1967—1977年以及1986—1991年期间,新安江水电站最大出力多次超铭牌运行约有104个月次;由于系统需要,在1998—1999年,机组超铭牌运行达300次据1984—2001年统计,共顶事故出力1118次,总出力达361090 Mw,平均顶出力为322.298 Mw / 次,最大顶事故出力600 Mw / 次,并且历时较长,其中夜间、午间低谷时段也有较大比例电站发电机组启、停,发电转调相,调相转发电等运行工况,转换次数频繁:1960—1984年间,平均每年开停机次数2179台次;1987—1992年间开停机次数高达9577次频繁的机组运行工况转换,依赖于水电机组启动灵活、并网迅速、负荷增减速度快捷的特性 随着500 KV网架的建立,220 KV系统的母线电压已由常年偏低的矛盾向偏高转化,对电器设备绝缘形成了一定的威胁,原安装在系统上的串联电容器完成历史使命陆续退役,发电机组所带无功通常极小,有时则需要处于无功进相的方式下运行。

      新安江水电站在华东电网的调频、调峰过程中,除承担早、中、晚三个峰荷外,还在系统早、中、晚三个时段爬坡、卸荷,以及系统特殊需要时的无功进相运行这种以灵活、快速的优势所发挥的作用,是除抽水蓄能电站外,为常规火力发电站所无法替代的随着华东电网的不断发展,及其电网中大型火电机组投运容量与台数的增加,当发生大机组故障、强迫停运的情况下,对新安江水电站事故顶出力的能力将会越来越感到不足,超铭牌运行的方式既容易对设备绝缘寿命带来严重影响,又无较大的增幅容量,故并不可取,也不宜经常采取同时,新安江水电站运行设备也面临着普遍老化、安全基础薄弱的隐患,迫切需要改造二)增容改造科学探索与可行性研究的前期工作有鉴于此,华东电力集团公司(以下简称华东公司)领导对新安江水电站设备改造工程给予了高度重视,指示进行可行性研究在1993年2月,由华东公司会同新安江水力发电厂(以下简称新安江电厂)与中国水利水电科学研究院合作,采用JF2001、JF2003、JF2004三个新型转轮相应参数比较,分别于1995年1月、1998年1月,完成新安江5号、4号两台机组转轮改型,经超声波效率对比试验,在同水头下,出力可以达到90MW,效率比原HL662转轮提高1.12%—1.66%,揭示了转轮增容效果,攻克老机组增容改造的第一道难关;同期,就发电机组增容改造第二个基本条件——定子、转子绕组的载流能力和温升限额问题,通过提高定子、转子绕组绝缘等级(B级改为F级)以及定子线棒采用360º延长换位方式、扩大16%载流截面和增加转子磁极匝数试验,证实可以获得解决。

      1997年10月6日—1998年1月25日,首先对4号机组进行试验性增容改造经过72小时试运行和2月19日由华东电力试验研究院进行的四种工况(54、72.5、90、95MW)发电机温升试验结果表明:定子股线最高温度88C°,转子平均温度77.3 C°,推力瓦温度29 C°为使增容改造试验后鉴定更具有充分依据,1998年4月3日以新电总[1998]009号文向华东公司生技处递交“建议4号机组增容到90MW试运行”的报告上述经4号机组局部改造后的测温试验论证表明,新安江电厂机组增容改造具有较大潜力;若9台水轮发电机组都作相应改造后,全厂额定出力可以增加150MW,短时(2小时)顶峰出力可以增加200MW,有着不可忽视的电网效益1998年4月,新安江电厂按照华东公司的要求,组织专题小组编制、递交了本厂技术人员拟定的《增容改造可行性报告》,分别从立项背景、水轮发电机组改造、机组—变压器组合方式、开关站220KV系统一次设备、厂用电系统、近区配电系统综合自动化改造、继电保护装置、电缆道扩建,以及增容改造原则进度和费用安排、效益评价等章节,进行了初步的分析论述华东公司在审阅上述可行性报告基础上,明确提出下阶段深入可行性研究的部署意见。

      据此,新安江电厂委托华东勘测设计研究院于1998年12月完成并递交《新安江水力发电厂增容改造工程可行性及扩大初步设计报告》、《新安江水力发电厂增容改造工程可行性及扩大初步设计图册》、《新安江水力发电厂增容改造可行性及扩大初步设计总概算》对水文、工程规模、工程布置及厂房与相关建筑物、水力机械、消防、施工条件、财务评价等进行了分析论证,1999年1月8日以新电总办[1999]003号文“关于报送厂增容改造可行性及扩初设计概算报告的请示”,呈报华东公司1999年1月28—29日,由华东公司生技处赵津副处长主持,公司陈开庸总工程师和有关处室负责人、专家以及华东勘测设计研究院、新安江电厂共57人参加,在上海组织召开“新安江水力发电厂增容改造可行性及扩大初步设计”审查会议1999年2月22日,以华东电生[1999]103号文下达关于发送“新安江水力发电厂增容改造可行性及扩大初步设计”审查会纪要的通知审查会议遵循的原则是:1、以增容为主,结合必要的设计改造,不搞设备大翻新;2、发电机的改造原则上按4号机的模式进行;3、近期已改造的设备要充分利用,发挥投资效益;4、整个改造工程费用要合理,投入要有产出;5、要尽量争取“走出”电价回收投资;6、要充分抓紧时机,加快改造进度,节约工程投资。

      审查的具体意见由该通知附件二明确表达主要有:工程部分按照对水机、电气、自动化控制、土建等四方面予以明确;技术经济部分对概算编制方面明确价差费由6%调整到4%;建设期利息分割、投产机组从投产日起利息计入生产成本;不列供电贴费、建设单位开办费;监理费按照建设部、物价局标准从低取费;对财务评价部分明确补充100%银行贷款方案,不考虑还贷的财务评价,按照20%自有资金12%(全资10%)基准内部收益率重新测算财务经济指标,还贷年限按照现有两种电价模式基础上,分别按3亿(17.5亿—14.5亿)电量还本付息、按8年还本付息文件明确本工程静态投资控制在3.9亿、动态投资控制在4.5亿元以内,并列出分年度投资概算表、总投资概算表新安江水电站主要设备增容改造由此正式起步二、增容改造可行性研究及扩大初步设计的主要内容(一)依据现场条件与改造总体目标,增容改造设计的主要内容1、水轮机发电机组及其附属设备的增容改造;2、电气主接线论证、设计,发电机组断路器以及离相封闭母线的论证选型;3、机组、主变压器、厂用变压器、配电变压器、220KV母线差动保护等继电保护改造以及选型设计;4、厂用变压器容量复核和接线方式、备用电源设计;5、增容改造的动态经济分析评价;6、增容改造的投产顺序以及实施方案。

      二)增容改造总体目标1、合理提高装机容量,实现额定总装机容量810MW并具备2小时顶峰达855MW的能力2、与发电机组相配套的电气一、二次设备相匹配,具有先进性、可靠性;继电保护、自动化装置与主设备配套,能适应延长检修周期,确保系统稳定3、改善中央控制室、继电保护室和电缆运行条件,实现少人值班并且避免重复施工与投资三)增容改造扩大初步设计推荐论证方案1、水轮机机型与参数选择要求在已有过流预埋件(蜗壳、座环、尾水管等)基本不变以及机组安装高程(24m)和转轮直径(Dl=4.1m)不变的基础上,满足在额定水头73.0m工况时,水轮机额定出力为92.3MW,水轮机工作水头超过额定水头后,水轮机短时最大出力为97.44MW的增容目标从JF2001型转轮改造试验与实际运行看,额定出力、效率均能满足要求,但转轮叶片已发现局部空蚀现象经调研,隔河岩水电站曾引进加拿大A384转轮,从模型综合特性、运行范围看,具有较优的效率和抗空蚀性能,但新安江机组受到已有预埋件特别是座环的限制,无法选用;上海希科公司采用福伊特技术,针对新安江水电站的水能参数和已有水轮机预埋件流道尺寸,通过计算机真机模拟方式研制的转轮综合特性曲线,表明在额定水头73.0m时,水轮机保证出力为92.3MW;当水头达到76.45m时,水轮机出力可达97.44MW,发电机可超出力至95MW运行,全部运行范围内的水轮机最高效率为94%,空化系数满足设计要求。

      转轮叶片采用不锈钢板热弯模压成型、整体组焊技术,有足够的刚度和强度,性能优于国内同类机型,建议优先选用2、调速器及其油压装置、辅助机械设备的选择(1)调速器主配压阀直径仍采用Φ100mm,额定工作油压为2.5MPa;配置YS—4.5型油压装置一套、压力油罐总容积为4.0m³,为避免环喷式调速器发卡现象,更好适应调频、调峰与系统AGC功能需要,建议采用WBT—100型步进式调速器2)关于辅助机械设备配置问题,原主厂房桥式起重机(起重量200/40t)可以满足增容后机组吊装需要;本次涉及的改造范围主要有:a、为实现少人值班,提高自动化水平,每台机组增设自动减压阀、自动滤水器、其他主要环节的电动控制阀b、增加透平油系统压力滤油机、电加热装置c、绝缘油系统增加油泵、压力滤油机、真空滤油机、储油罐d、中、低压缩空气系统局部改造3、电气主接线方式论证通过对“三机一变”与“两机一变”组合方案的利弊对比,认为“三机一变”组合方式具有接线简单、清晰,开关站进线回路少,主变压器台数少,总投资省,年电能损耗小,可集中布置到坝顶,便于运行统一管理等优点但也有明显的缺点,主要存在发电机出口短路电流大,主变压器故障或检修时涉及机组停运的台数多,变压器充氮运输重量接近200t,运输难度较大等问题。

      推荐采用“三机一变”接线方案220KV侧接线,维持原接线方式即用双母线带旁路母线的接线方式,仅更换220KV相应进线间隔设备与母线电压设备220KV系统共计五回出线(新杭2233、2231,新富2230,新建2386、新德2387);三台主变压器进线(为避免施工阶段与原第一、二、三单元主变压器进线命名相冲突,华东调度中心批复同意新安江电厂建议,命名为01、02、03号主变压器)关于厂用电、近区配电系统接线,拟考虑对应三机一变的扩大单元接线,各单元分别配置一台厂变、配变,低压母线三分段的方式正常情况下,1、3号厂变工作,2号厂变备用,同时可实现自动切换,另从新(安江)岭(后)101线引一回备用电源,作为全厂应急备用,可以经降压后接入二段厂用低压母线4、发电机组与扩大单元主变压器低压汇。

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