
汽水分离再热器疏水箱水位波动的处理(正式).docx
6页汽水分离再热器疏水箱水位波动的处理(正式)Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization OperateAccording To The Established Standards And Reach The Expected Level.编订: 单位: 时间: Word格式/完整/可编辑文件编号:KG-A0-8125-50 汽水分离再热器疏水箱水位波动的 处理(正式)使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平下载后就可自由编辑0概述汽水分离再热器(MSR)分3步对高压缸的排汽进 行除湿和加热:首先由MSR分离段波纹形分离板进行 除湿,分离再热蒸汽中的水份;而后进入分离段上方 的一级再热器,由高压缸的抽汽进行加热,抽汽的疏 水进入抽汽疏水箱;然后进入二级加热器,由新蒸汽 进行加热,新蒸汽疏水进入新蒸汽疏水箱,然后排往 高加,不凝结气体通过正常排气管道排入凝结器和部 分进入高加(如图1的简单示意图)。
经过MSR的再热 蒸汽进入低压缸1故障现象2001-01-06,机组功率955 MW,加热新蒸汽流 量稳定(39. 8 kg/s),新蒸汽疏水箱水位稳定随后 因为处理B列高加的故障,隔离B列高加后MSR加热 用的新蒸汽流量一直波动(36〜52kg/s),新蒸汽疏水 箱的水位也大幅度波动(幅度为160〜180mm)1月23 日开始降负荷,随着负荷的降低,加热新蒸汽流量的 波动幅值逐渐减小,当负荷降到875 MW时,新蒸汽流 量的波动消失,新蒸汽疏水箱水位波动亦消失当负 荷增加后,波动又出现2原因分析从MSR的结构及系统的运行原理,分析认为可能 有如下原因:(1) 测量仪表故障;(2) 加热用新蒸汽进口波动;(3) 新蒸汽疏水的排气不畅;(4) 新蒸汽疏水箱的排水不畅;(5) MSR内部加热用新蒸汽有短路3运行中的检查试验在机组运行的情况下,对上述分析进行验证检查:(1)检查测量仪表正常2) 检查控制新蒸汽进入MSR控制阀正常;当负 荷降到875 MW时,新蒸汽流量波动消失,新蒸汽疏水 箱水位波动亦消失因此表明MSR新蒸汽进汽正常3) 检查排向凝汽器的正常排气阀,开启正常; 检查至高加的排气,未见异常;当机组功率989MW时, 试验打开另一排向凝汽器的应急排气阀(正常运行时 要求关闭),疏水箱水位不再波动,新蒸汽流量为41 kg/s且稳定。
通过检查说明两点:MSR新蒸汽疏水的不凝结气 体的排气量有增加;正常排气阀后的管道可能有堵塞4) 检查疏水箱排水阀门的控制回路和阀门的调 节特性,正常疏水箱的疏水线路有两条(应急疏水 和正常疏水),对它们进行了切换检查:将正常疏水阀 门由自动切换手动状态,应急疏水阀关闭,保持此状 态约30min,疏水箱水位波动幅度基本不变;将应急 疏水阀开启,正常疏水阀门处于手动状态,保持约 30min,疏水箱水位波动幅度亦基本不变因此可以认 为疏水回路工作正常5) MSR内部加热用新蒸汽有无短路,在机组运 行时无法检查,只有在机组停运后进行4机组运行时的处理措施经过上述试验,在机组运行情况下,无法进行进 一步的检查和处理,为保持加热新蒸汽的流量稳定、 疏水箱水位稳定,将MSR新蒸汽疏水的应急排气阀开 启o同时分析认为开启此阀后对机组的运行影响很小: 阀后有一流量孔板,其设计流量为MSR加热新蒸汽流 量的3%,开启后对机组负荷影响很小;对凝结器的冲 刷很小;对凝汽器真空影响很小5停机后的检查(1) 对正常疏水阀后的节流孔板及管道进行检查, 未发现堵塞2) 检查MSR内加热新蒸汽分隔板(用于对新蒸 汽的进出口进行分隔,防止短路),发现隔板的螺栓松 动,密封条损坏,因此加热的新蒸汽在此处形成短路, 造成疏水箱中的压力和不凝结气量增加。
6总结在发现MSR新蒸汽疏水箱水位波动后,对原因进 行了仔细的分析,根据分析的结果有步骤地进行验证 和检查,很快就发现了故障的原因,找到了可行的临 时处理方法:在发现MSR分隔板的螺栓松动故障后, 重新对螺栓的锁紧方法进行改进,提高锁紧片的材质, 有效地防止了在机组运行后出现的螺栓松动故障通 过如此处理后,MSR的新蒸汽疏水箱一直运行正常邹先明)请在这里输入公司或组织的名字Enter The Name Of The Company Or Organization Here。
