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减少入厂煤电子皮带秤校验用时演示文稿.ppt

36页
  • 卖家[上传人]:太丑****片
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    • 减少入厂煤电子皮带秤校验用时演示文稿1页,共36页,星期三优选减少入厂煤电子皮带秤校验用时2页,共36页,星期三一一 概述概述v入场煤电子皮带秤是公司对采购煤炭进行计量核准的主要器具公司要求投入率达100%v燃运部对入厂煤电子皮带秤每旬进行1次的校验,皮带秤失准将对公司生产经营造成损失v定期校验皮带秤以确保皮带秤的稳定性尤为重要3页,共36页,星期三二二 小组简介小组简介小组名称码头联合QC小组课题名称减少入厂煤电子皮带秤校验用时成立日期2010年3月1日课题注册日期2015年4月14日小组类型现场型注册登记号CD2014332活动时间2015.42015.12活动次数10次活动参与率100%TQM培训人均50小时小组成员情况序号姓名性别年龄学历职称小组职务小组分工1胡志彬男45大专技师组长统筹策划 组织协调2潘建峰男45中技技师组员原因分析 调整试验3黄卫东男47高中技师组员原因分析 调整试验4陈建清男43中技高级工记录员记录活动 整理内容5吴新男46中技技师组员原因分析 调整试验6薛松男25本科高级工记录员记录活动 整理内容7顾佳斌男24本科高级工记录员数据采集8李清男43中技技师组员现场调查9吴俊男43中技高级工记录员调整试验10高建洪男45大专技师组员汇总整理11朱弘毅男25本科高级工记录员数据采集12程刚男42中技技师记录员现场调查4页,共36页,星期三。

      三三 选题理由选题理由公司要求部门要求当前状况当前入厂煤校验用时过长成为常态,影响码头正常接卸任务燃料运行部要求燃运码头提高卸煤效率,减少海轮靠泊时间入厂煤电子皮带秤每旬进行一次实煤校验,并按规定格式填报校验记录和校验数据月报表减少入厂煤电子皮带秤校验用时小组选题入厂煤电子皮带秤的使用精确度必须达到0.25%以内5页,共36页,星期三四四 活动计划活动计划遵循QC活动的PDCA循环,本小组制订活动划表如下:月份456789101112选择课题 现状调查 目标设定 原因分析 要因确认 制定对策 对策实施 效果检查 巩固措施 经验总结 计划进度 实际进度6页,共36页,星期三表一统计周期2014年1月-2014年12月统计制表人:李清 吴俊 统计日期:2015年5月1日五五 现状调查现状调查月份月份具体时间具体时间用时用时(h)(h)(h)(h) 放煤次数放煤次数班组班组备用备用一月一月1/23 9:10:101/23 11:15:152.407戊11放煤流量不稳二月二月2/12 9:50:502/12 12:50:503.009戊11皮带秤有关设备故障三月三月3/25 13:00:003/25 15:30:302.508甲11放煤流量不稳四月四月4/18 9:20:204/18 12:10:102.839戊11流量太大或太小五月五月5/20 9:30:305/20 11:30:302.506丁11放煤量不准5/27 9:20:205/27 11:20:202.006丙11放煤流量不稳六月六月6/11 9:00:006/11 10:30:302.006丙11放煤流量不稳6/24 10:20:206/24 11:30:301.505丁11 七月七月7/8 9:15:157/8 11:55:553.009乙11皮带秤有关设备故障7/29 9:40:407/29 10:30:300.833丁11 八月八月8/4 9:30:308/4 10:45:451.254甲11 8/26 8:45:458/26 10:45:452.006戊11放煤流量不稳九月九月9/18 12:00:009/18 13:45:451.755甲11放煤流量不稳十月十月10/10 9:30:3010/10 11:40:402.508戊11流量太大或太小10/20 9:30:3010/20 11:30:302.006戊11放煤流量不稳十一月十一月11/12 9:30:3011/12 10:30:301.003甲11 11/21 9:20:2011/21 10:50:501.505丁11 十二月十二月12/2 9:30:3012/2 10:35:351.083甲11 12/23 9:30:3012/23 12:00:002.508丙11放煤流量不稳汇总汇总14年度1月份支14年度12月份一共校秤19次,放煤次数114次,平均用时2.01小时。

      表一:14年入厂煤校秤时间统计表7页,共36页,星期三对单次校秤放料次数做了如下统计:单次校秤放料次数校验频数总用时3次32.914次11.255次34.756次711.677次008次37.59次25.83表二:14年度单次校秤放料次数统计表表一统计周期2014年1月-2014年12月统计制表人:顾佳斌 薛松 统计日期:2015年5月1日8页,共36页,星期三相应柱状图如下:图一:14年度单次校秤放料次数柱状图图表绘制人:程刚 潘建峰 绘制日期:2015年5月1日9页,共36页,星期三通过以上数据分析,我们查出影响入厂煤电子皮带秤校验用时的主要因素如下所示:表三:影响入厂煤电子皮带秤校验用时的主要因素统计表图表绘制人:朱弘毅 薛松 绘制日期:2015年5月1日图表序号项 目次数频率累积频率1放煤流量不稳8 861%61%61%61%2皮带秤有关设备故障2 215%15%76%76%3放煤量不准1 112%12%88%88%4流量太大或太小1 112%12%100%100%10页,共36页,星期三根据以上原因分析表我们找到了主要症结图二:主要因素频次图图表绘制人:薛松 绘制日期:2015年5月2日放煤流量不稳是主要症结11页,共36页,星期三。

      六六 目标设定目标设定根据14年皮带秤校秤时间,我们分别列出了4个不同的时间段来统计不同时间段出现的次数时间段(h)(h)1.501.502.002.002.502.503.00次数4753表四:14年校秤时间段统计表图表绘制人:胡志彬 顾佳斌 绘制日期:2015年5月2日12页,共36页,星期三图三:时间段饼图图表绘制人:程刚 绘制日期:2015年5月2日13页,共36页,星期三经QC小组成员讨论,将此次活动目标设定为:将入厂煤电子皮带秤校验的平均用时减少30%至1.41小时图四:目标时间设定经过我们QC小组研究发现,存在0.83小时的校秤时间,即将大于2小时胡时间降低到2小时以内即实现目标图表绘制人:吴新 薛松 绘制日期:2015年5月2日14页,共36页,星期三八、原因分析八、原因分析人放放煤煤流流量量不不稳稳定定环大风大雨天气导致煤量不准法料机设备清理维护人员未按规定清理料斗闸板门调节困难振动给料器频率故障料斗闸门故障煤种松散易冲料溜煤板有积煤人员未及时冲洗振动给料器频率不稳定料斗闸门液压系统故障料斗闸板门开度位置确定困难清理时使得皮带上有积水我们QC小组对校秤时放煤流量不稳定的原因进行了分析,绘制出因果图,找出7个末端因素。

      图五:要因分析因果图图表绘制人:吴新 薛松 绘制日期:2015年6月2日15页,共36页,星期三1、人员未及时冲洗2、人员冲洗时使得皮带有积水3、振动给料器频率不稳定4、料斗闸门液压系统故障5、煤种松散易冲料6、料斗闸板门开度位置确定困难7、大风大雨天气导致煤量不准末端因素16页,共36页,星期三序号序号末端因素末端因素确认内容确认内容确认方法确认方法负责人负责人完成时间完成时间1人员未及时冲洗溜煤板是否有积煤现场勘察顾佳斌2015年6月20日人员冲洗时使得皮带有积水皮带上是否有积水现场勘察胡志彬2015年6月30日2 23 3振动给料器频率不稳定振动给料器频率是否稳定 查阅缺陷现场检查李清2015年7月10日4 4料斗闸门液压系统故障料斗闸门是否下滑查阅缺陷现场检查吴新2015年7月15日5 5煤种松散易冲料是否发生冲料现场勘察黄卫东2015年7月15日6 6料斗闸板门开度位置确定困难是否视线不清司机室内查看监控陈建清2015年7月15日7 7大风大雨天气导致煤量不准不可控因素无/表五:要因确认计划表图表绘制人:顾佳斌 薛松 绘制日期:2015年6月22日17页,共36页,星期三 要因确认1 人员未及时冲洗 确认内容确认过程确认日期溜煤板是否有积煤卸船机司机都经过一系列严格培训,且制订了相关的考核制度,每班作业过程中都会对溜煤板进行定时检查,若发现有积煤会通知班长,并做好相关记录。

      2015-5-1 结论1 非要因 八八 要因确认要因确认18页,共36页,星期三 要因确认2 清理时使得皮带有积水 确认内容确认过程确认日期皮带上是否有积水清理人员通过劳务公司经过一系列标准化培训上岗作业的,进行冲洗时需经过班长同意 2015-5-2 结论2 非要因 19页,共36页,星期三 要因确认3 振动给料器频率不稳定 确认内容确认过程确认日期皮带上是否有煤块翻阅以往的#3卸船机检修维护记录,没有发现振动给料器频率不稳定的故障记录3卸船机检修维护记录,没有发现振动给料器频率不稳定的故障记录 2015-5-3 结论3 非要因 20页,共36页,星期三 要因确认4 料斗闸门液压系统故障 确认内容确认过程确认日期料斗闸门是否下滑翻阅以往的#3卸船机检修维护记录,料斗闸门下滑故障已由检修修复3卸船机检修维护记录,料斗闸门下滑故障已由检修修复 2015-5-4 结论4 非要因 21页,共36页,星期三 要因确认5 煤种松散易冲料 确认内容确认过程确认日期是否发生冲料我们QC小组进行现场观察和验证,当用松散煤进行电子皮带秤校秤时,发生冲料而发生流量不稳的次数非常多QC小组进行现场观察和验证,当用松散煤进行电子皮带秤校秤时,发生冲料而发生流量不稳的次数非常多。

      经过我们对数据的收集统计,总计配合次数24次,发生冲料的次数为13次,冲料的概率为54%见下表)24次,发生冲料的次数为13次,冲料的概率为54%见下表) 2015-5-5结论5 要因 22页,共36页,星期三日期日期煤种煤种码头配合次数码头配合次数 出现冲料的次数出现冲料的次数 冲料概率冲料概率负责人负责人20152015年年3 3月月2525日日神友4250%李清20152015年年4 4月月5 5日日平九5360%吴新20152015年年4 4月月1515日日神友4250%高建洪20152015年年4 4月月2121日日伊泰5360%黄卫东20152015年年4 4月月2828日日平九6350%胡志彬表六:冲料数据统计表图表绘制人:顾佳斌 薛松 绘制日期:2015年6月22日23页,共36页,星期三 要因确认6 料斗闸板门开度位置确定困难 确认内容确认过程确认日期是否视线不清QC小组到#3卸船机司机室观察监控画面发现料斗闸门区域画面光线较暗,闸门开闭大小不能直观的从监控画面上得知小组到#3卸船机司机室观察监控画面发现料斗闸门区域画面光线较暗,闸门开闭大小不能直观的从监控画面上得知。

      QC小组进行了相关测试:(见下表)进过测试发现司机无法通过监控画面精确的控制闸板门开闭大小,只能依靠工作经验来进行控制,误差率达到了20%小组进行了相关测试:(见下表)进过测试发现司机无法通过监控画面精确的控制闸板门开闭大小,只能依靠工作经验来进行控制,误差率达到了20% 2015-5-6 结论6 要因 24页,共36页,星期三序号序号测试指定大小测试指定大小司机控制的大小司机控制的大小误差大小误差大小负责人负责人1 150%30%20%高建洪2 280%50%30%胡志彬3 370%60%10%李清4 420%40%20%黄卫东5 540%60%20%吴新表七:司机闸板门控制统计表图表绘制人:顾佳斌 薛松 绘制日期:2015年6月22日25页,共36页,星期三 要因确认7 大风大雨天气导致煤量不准 确认内容确认过程确认日期不可控因素不可控 2015-5-7 结论7 非要因 26页,共36页,星期三通过以上分析,我们找到了导致校秤时放煤流量不稳定的主要症结是: 料斗闸板门开度位置。

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