
硫磺烟气排放专题.docx
8页硫磺尾气排放专题2014 年颁布实施的《石油炼制工业污染物排放标准》进一步限制了硫磺回收 装置尾气污染物排放标准,SO排放量由原来的960mg/m3下降至400mg/m3, NO浓度 2x<100 mg /m3,加大了环保力度1. 尾气单元流程简介本装置尾气单元采用还原-吸收SSR工艺开停工阶段除外,正常生产情况下, 制硫单元过程气经尾气分液罐后进入E121与焚烧炉烟气换热至300°C,混氢后 进入加氢反应器,然后在蒸汽发生器中以除氧水回收出口尾气部分余热,产生 0.3MPa蒸汽尾气接着进入急冷塔,冷却至40C左右后进入吸收塔,用贫液吸 收HS后返回再生装置,净化尾气进焚烧炉,在700C下焚烧后排入大气22. 烟气中的污染物经焚烧炉高温焚烧后的烟气中,对环境影响较大的污染物为 SO 、NO ,其次是 2x 未完全燃烧的 HS、CO、CS、COS、S 与烃类2 2 X表1烟气主要成分: I 组「~~T禅 足£匸14 二「22% Cft58^80%■ ・ 1 — 表2某炼厂烟气SO与NO含量2 x甑吒中Sil:烟吒中Nd a丽量* 皿一巧3f 22D. 3(7 ci r7 .・・■6757. G58857879. IG29BI.I恢恢79559SG8GF■骨r J r J530 /b后面几类物质为极少量,且在完全燃烧情况下不会被携带进入大气,而各炼 厂硫磺装置排出的 NO 含量普遍均低于标准,本装置酸性气 NH 含量小于 2%,排 x3 放浓度也低于标准甚远,因此主要考虑对象为 SO 。
23. 影响SO2排放的主要因素及降低措施23.1 酸性气质量3.1.1 分析酸性气中的组分及含量是影响尾气中硫含量的首要因素,经过制硫单元及尾气单元回收硫后进入焚烧炉,对排放烟气中 SO 浓度影响较大表 3 装置清洁酸性气2组分及含量组成烃类HS2CO2HO2V%<283.6813.792.53表 4 装置含氨酸性气组分及含量组成HS2NH3HO2V%48.5847.813.61HS 含量越高,装置硫回收率越高,尾气中总硫含量就越低,净化后尾气总硫 含量也越低,焚烧后烟气中 SO 浓度随之降低2表 5 硫回收率与烟气中 SO 浓度关系2序目总画回临率(匠,片致〕」暑番定】1 WSIf £2^2012-1Q-15)4K59S.7CO 是酸性气中第二大组分,在制硫炉中会与 HS 发生如下反应:22H S+CO TCOS+H O2 2 2H S+CO TC S+ HO 生成物使尾气总硫含量增大,虽经水解及还原反应后产生的 HS 能回收,但 同时也使净化尾气硫含量相对增大 2烃类燃烧产生 CO ,其含量高也对单元操作产生影响,如易析炭影响催化剂活2性,从而引起尾气硫含量增大NH含量高对烧氨效果及克劳斯反应均有负面作3 用,同时易造成 NO 排放量超标。
x3.1.2 措施① 保证汽提再生单元操作稳定正常,减小酸性气组分及含量波动② 控制酸性气中NH >2%,同时加强脱液操作,确保含烃量才3%3③ 这若不满足并酸性气条件,及时切除放火炬3.2 制硫炉温度3.2.1 分析炉膛温度是保证烃类完全燃烧生成 CO 及 NH 完全燃烧生成 N 的前提条件,从2 3 2而降低甚至消除两者对生产及环境的不利影响3.2.2 措施 严格执行工艺指标,调节风量与中部进料量,并入清洁酸性气后炉温控制1150-1250°C,并入含氨酸性气后炉温控制1250-1350°C3.3 配风3.3.1 分析配风是调节 HS、SO 比值的唯一手段,配风量是否合适直接影响尾气中 SO含量,进而对排放量造成影响配风量小,比例失调,硫回收率降低,同时造成烃类及NH不完全燃烧,降低克劳斯反应活性,尾气硫含量增大,SO及NO排放3 2 x 量增大;配风量大,比例失调,硫回收率降低,同时漏 O 也会使催化剂失活, 尾气硫含量增大, SO 排放量增大23.3.2 措施 参照炉温及比值分析仪,副风微调,精心操作,控制风气比为1.8-2.2,确保 反应顺利进行,使得过程气中H S/SO ~2。
223.4一二转操作3.4.1 分析 一二转是克劳斯反应发生场所,在催化剂作用下发生如下反应:H S+SO TS +H O2 2 x 2COS+ HOT HS+CO2 2 2CS+ HOT HS+CO2 2 2 2催化剂床层温度及催化剂活性是反应的关键,正常情况下能使上述反应进行 顺利,硫回收率接近或达到最大值,降低SO排放量,此时转化器出入口过程气 组分及含量参照下表: 2表6 大庆炼化一二转出入口过程气数据K«H 為口H9CH 出口HSF2 >,口出口rtjS惩C1IE-HZS惩CliftH3S现00$H3S独UI5X2S1.920.161.471.0440].rt?0.4440d SS0.450.023.20-脚2.柏1.72QZ5KLSI0.07].J?0.630.0717?1.670.151. 41Q.06].420.750.02CL K0.3701731.SS0.1.31.651.02].77Q.Wi0Q 950.4601231.710.11].J71.13Q.Q51. 3S0.710.0】血由0.320上游装置操作不正常,床层温度产生波动,也易造成催化剂因积硫、积炭、 硫酸盐化、热老化或水热老化而失活,催化活性降低,此外催化剂使用时间过长 也会导致活性降低,外排SO浓度上升。
2表 7 催化剂使用年限对尾气及烟气 SO 浓度的影响2(raft1 )净化尾吒P (60S)f (rn^'rn-')p(SOj/ (ntfi1 m ' }3牛月2B0L93B01年3263K4H52年353K9572耳年420L296763.4.2 措施① 维持上游装置操作稳定正常,调节高掺阀及TV1114A/B,控制一转床层温 度 300-320°C,二转床层温度 240-260°C② 床层若发生超温,立即调整,必要时可注入降温N或蒸汽③ 发现催化剂失活现象尽快再生或更换,正常工况下克劳斯催化剂使用年限 为 3 年④ 采用更优克劳斯工艺和性能更佳的催化剂3.5 尾气净化度3.5.1 分析制硫尾气进入R121,在催化剂作用下发生还原水解反应:SO +H T HS+ HO2 2 2 2S+ HT HSx 2 2COS+ HOT HS+CO2 2 2CS+ HOT HS+CO2 2 2 2HS被贫液吸收,尾气得到净化,硫含量降低,烟气中SO含量降低,正常操22 作情况下净化尾气数据参照表 8:表 8 大庆炼化加氢反应器出入口及吸收塔出口尾气数据(%)R911 人口RW.1 出 口 ② 催化剂活性降低要及时处理,正常工况下加氢催化剂使用年限为5年③ 采用更优净化工艺,更换性能更好的加氢催化剂3.6 液硫池废气3.6.1 分析液硫中通常含有体积分数0.02%-0.05%的H S、SO,脱气后废气中含硫成分为22HS. SO、S及其它形式的硫化物,这些组分由l.OMPa蒸汽携带进焚烧炉,转化 成 SO ,造成装置 SO 外排浓度增大22表10液硫池废气对SO2外排浓度的影响装胃焚烧炉进酒硫 脫气外排尾气 pg) f焚烧炉不进液 磕脱气外排尾气(nig-rn 0體值(mg'm 巧1*7566161402*222刖1623*S056641414*3262231035*451261190从上表可知,液硫池废气直接引入焚烧炉焚烧,烟气 SO 浓度增加2 100-200mg/m3,因此要减小烟气SO排放量,降低废气硫含量是一条重要途径23.6.2 措施① 采用水洗注氨工艺除去废气中含硫组分,净化废气排入焚烧炉焚烧② 从风机出口引风作为动力,将废气直接带入制硫炉,既降低了蒸汽单耗, 又降低了 SO排放浓度2③ 在装置现用液硫脱气流程后增设冷却分液设备,将废气脱水后引入制硫炉 或尾气处理系统回收硫。 ④ 采用废气循环脱气、二级脱硫、二级再生 +二级吸收、低温催化加氢等液硫3.7 氧化尾气3.7.1 分析 氧化尾气即各装置废气,来源于催化及焦化稳定装置碱液再生单元,其主要 成分为 N 、O 、二硫化物、烃类,见下表:222 2 表 11 氧化尾气组成及含量氧、氮俶)甲烷幌)乙烷(嗚)丙烷俶}丙烯(%)丁烷他}丁烯(囁)总硫(m% m ")96.10.450. 321.21.050.530.5738042氧化尾气硫含量高,应该进行回收装置处理现状是氧化塔顶直接排空,不 仅产生很大异味,而且携带的有机污染物对环境的影响也更大现有设计流程是 将氧化尾气直接引入焚烧炉焚烧,但这种处理方法会使烟气 SO 浓度增大 200 2-300mg/m3氧化塔非净化风量对氧化尾气硫含量有直接影响,风量越大,二硫化物含量 越高,焚烧炉烟气 SO 浓度越高2表 12 某炼厂非净化风量与 SO 排放浓度关系非挣化凤量⑴液态绘总硫(mg/n?)尾气 EtF(MPa)焚烧炉前压力(MPa)S02排放浓度(mg/m3 )150650.260.186501(M)350.260.295()15025().2。












