酿酒废水的相关处理技术.docx
3页酿酒废水的处理技术贵州茅台镇的某酒厂废水处理车间里,工人正操作着格栅机,拦截废水中的酒糟、稻壳等固体杂质这些杂质是酿酒过程中残留的原料残渣,若直接进入后续处理环节,会堵塞管道和设备格栅机的筛网孔径设置为10毫米,能有效截留大部分固体颗粒,拦截下来的残渣每天清理两次,收集后运到有机肥厂加工成肥料车间负责人介绍,酒厂每天产生的废水量达800立方米,其中COD(化学需氧量)浓度高达15000毫克/升,是普通生活污水的30倍以上,必须经过多级处理才能达标排放格栅机后方连接着沉砂池,废水在池内缓慢流动,密度较大的砂粒自然沉降,沉砂池底部的刮砂机每小时运转一次,将砂粒刮至排砂口排出经过预处理后,废水中的悬浮物去除率达到60%,为后续生物处理减轻了负荷四川宜宾的一家浓香型酒厂,水解酸化池内的废水正通过曝气装置不断翻滚,池壁上附着的生物膜在微生物作用下分解着有机污染物水解酸化技术是处理高浓度有机废水的常用手段,通过厌氧菌和兼性菌的作用,将废水中的大分子有机物分解为小分子有机酸,提高废水的可生化性这个水解酸化池有效容积为5000立方米,废水在池内停留时间为24小时,pH值控制在6.5-7.5之间,温度保持在35℃左右,这样的环境最适合微生物生长繁殖。
检测数据显示,经过水解酸化处理后,废水的COD去除率达到35%,BOD5(五日生化需氧量)与COD的比值从0.3提升到0.5,更利于后续好氧生物处理池底的排泥管每天排放一次剩余污泥,这些污泥同样送往有机肥生产线,实现资源回收利用山东青岛的啤酒厂废水处理系统中,氧化沟内的混合液呈现出棕褐色,表面覆盖着一层薄薄的泡沫,这是活性污泥正在高效降解有机物的表现氧化沟采用循环推流的运行方式,沟内设置了转刷曝气器,既能提供微生物所需的氧气,又能推动混合液循环流动啤酒厂的废水成分相对简单,主要含有麦芽糖、蛋白质等有机物质,COD浓度约为3000毫克/升氧化沟的有效容积为3000立方米,水力停留时间为18小时,活性污泥浓度控制在3000-4000毫克/升操作人员每天定时检测混合液的溶解氧浓度,通过调节转刷曝气器的转速控制供氧量,确保溶解氧浓度维持在2-3毫克/升经过氧化沟处理后,废水的COD去除率达到85%,BOD5去除率超过90%,水质明显改善江苏洋河的某酒厂,生物接触氧化池内的填料上布满了黄褐色的生物膜,废水自上而下流经填料层,与生物膜充分接触生物接触氧化法结合了活性污泥法和生物膜法的优点,生物膜附着在填料表面,微生物种类丰富,抗冲击负荷能力强。
该酒厂的生物接触氧化池分为两段,第一段为缺氧段,第二段为好氧段,总有效容积为4000立方米缺氧段内,反硝化菌将废水中的硝酸盐转化为氮气,实现脱氮效果;好氧段内,好氧微生物分解有机污染物,同时进行硝化反应填料采用立体弹性填料,比表面积大,有利于生物膜附着生长运行数据显示,该工艺对COD的去除率为80%,对氨氮的去除率达到75%,处理后的废水各项指标接近排放标准河南洛阳的一家白酒厂,废水经过生物处理后,进入混凝沉淀池进行深度处理工人将聚合氯化铝和聚丙烯酰胺按比例投入废水当中,通过搅拌器充分混合,废水中的细小悬浮物和胶体颗粒逐渐凝聚成大的絮体,在重力作用下沉降混凝沉淀池的有效容积为1500立方米,废水停留时间为2小时,沉淀池底部的污泥通过刮泥机收集后,送入污泥浓缩池混凝剂的投加量需要根据废水水质进行调整,通常聚合氯化铝的投加量为500毫克/升,聚丙烯酰胺的投加量为5毫克/升经过混凝沉淀处理后,废水的浊度从50NTU降至5NTU以下,COD去除率再提升10%,为后续的消毒处理创造了良好条件浙江绍兴的黄酒厂,消毒池内正通过紫外线灯管对废水进行消毒处理,以杀灭废水中的细菌和病原体黄酒厂的废水经过前面的处理环节后,COD、BOD5等有机污染物指标已达标,但细菌总数仍超标,需要进行消毒处理才能排放。
消毒池内安装了30根紫外线灯管,分为3组排列,废水以0.5米/秒的流速通过消毒池,确保紫外线照射时间达到30秒以上紫外线消毒具有无二次污染、消毒效率高、操作简便等优点,特别适合酒类废水的消毒处理操作人员每天检查紫外线灯管的运行状态,定期更换老化的灯管,确保消毒效果经过消毒处理后,废水中的细菌总数低于1000个/毫升,符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)的一级排放标准陕西凤翔的某酒厂,污泥浓缩池内的污泥正通过重力浓缩降低含水率,为后续的脱水处理做准备酒厂每天产生的剩余污泥量约为20吨,含水率高达99%,体积庞大,需要经过浓缩处理才能减少处理成本污泥浓缩池采用间歇式运行方式,每次进泥量为50立方米,浓缩时间为24小时,浓缩后的污泥含水率降至97%,体积减少为原来的1/3浓缩池上清液回流至预处理环节重新处理,避免污染物排放浓缩后的污泥通过泵输送至板框压滤机进行脱水,压滤机的工作压力为0.8MPa,压滤时间为2小时,脱水后的泥饼含水率降至60%以下,便于运输和处置这些泥饼富含有机质,被当地的有机肥厂收购,加工成有机肥料销售给周边农户广东佛山的一家啤酒厂,中水回用系统正在将处理后的废水输送至厂区的绿化灌溉和冲洗用水管网。
中水回用是节约水资源的重要手段,该啤酒厂的中水回用率达到40%,每天可节约新鲜水320立方米处理后的废水经过超滤和反渗透处理后,水质进一步提升,浊度低于0.1NTU,电导率低于100μS/cm,符合绿化灌溉和冲洗用水的水质要求超滤系统采用中空纤维膜组件,能有效去除废水中的悬浮物和大分子有机物;反渗透系统则能去除水中的盐分和小分子杂质中水回用系统的运行成本约为1.2元/立方米,远低于当地的自来水价格,不仅节约了水资源,还降低了企业的用水成本厂区内的绿化带、道路冲洗等用水全部采用中水,实现了水资源的循环利用国家生态环境部发布的《酿酒工业水污染物排放标准》(GB 27631-2011)中,明确规定了不同类型酒厂的废水排放限值,其中白酒厂的COD一级排放标准为100毫克/升,啤酒厂为80毫克/升,黄酒厂为100毫克/升为了满足排放标准,各地酒厂纷纷加大了废水处理设施的投入,采用先进的处理技术提升处理效果某环保科技公司针对酿酒废水的特点,研发了“预处理+水解酸化+生物接触氧化+混凝沉淀+消毒”的组合处理工艺,在全国十多家酒厂应用后,处理后的废水均能稳定达标排放该工艺的处理成本约为8元/立方米,虽然高于简单处理工艺,但能有效降低污染物排放,符合环保要求。
随着环保政策的不断严格,酒厂对废水处理技术的要求也越来越高,未来将朝着高效、节能、资源回收的方向发展。
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