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气化炉中心氧调整方案.doc

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  • 卖家[上传人]:第***
  • 文档编号:38905748
  • 上传时间:2018-05-09
  • 文档格式:DOC
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    • 气化炉中心氧调整试验方案一、试验目的:近期因工艺烧嘴频繁出现烧穿,龟裂等现象,造成停车,减产等问题,为了减少此类事情发生,同时也为了完成年计划任务,降低生产成本,制定此试验方案二、试验说明:公司从投料试车到现在中心氧比例变化情况:时间 负荷(m3/h) 所占比例(%)开始试车607010.110.52011.12011.5707510.5122011.62011.12758013.514.52012.12012.68015.016.5参考同类厂家以及初步设计中心氧流量一般控制在总氧量的 15%,但调节的范围应该是在 10--20%,10%-20%实际多少要看煤质的情况本厂去年中心氧控制较低,炉温低,炉壁挂渣较厚,升温速率过快,经常因渣口堵而延迟投料时间,而且运行过程中出现拱顶超温现象;随后加大中心氧比例,从今年 3 月份出现,烧咀频繁烧坏,而因此造成的损失较大,一般来说,中心氧流量大些有利于煤浆的雾化,可以使煤浆更好地扩散从而提高气化效率,但是过大确又会引起上部温度的升高,影响拱顶砖的使用寿命;过小又会造成煤浆雾化差引起残渣含炭量的升高,消耗较高,而且炉体下部温度上升影响锥体的使用寿命,为了找出一个准确地流量比,找出一个适合本厂工艺的中心氧量以及操作温度,做此次实验。

      3、、试验步骤:(以以 A 炉为试验)炉为试验)方法一:增大中心氧比例,降低操作温度方法一:增大中心氧比例,降低操作温度将中心氧比例控制在 17.5—18.5%,操作温度控制 1100—1150度,甲烷含量控制 2000—2500PPm,氧煤比控制 510—520;观察炉温、渣口压差、炉壁温度变化、气体成份变化,烧嘴运行止 20 天后,因烧咀后期时环隙变大,烧嘴头部磨损严重,火焰逐渐变短,高温区上移,灰渣的流动温度受到影响,渣口压差增高将中心氧比例降止 16.5%,再次观察渣口压差、烧咀压差、气体成份、炉壁温度变化方法二:减小中心氧比例,降低操作温度方法二:减小中心氧比例,降低操作温度中心氧比例控制在 13.5—14.0%,操作温度控制 1150-1200 度,甲烷含量控制 2000—2500PPm,氧煤比控制 520—530;观察炉温、渣口压差、炉壁温度变化、气体成份变化4、试验要求:1、保证煤质能够满足工艺需要,并且波动不大;2、保证煤浆合格(深度 61%—62%)3、保证氧量、氧压变化不大;4、中控第二主操认真填写车间下发《中心氧调整参数表》 ,工艺 副主任监督5、工艺技术员对粗渣的形状,含碳量,水质等分析情况每日做 汇总。

      (要求质检中心每日对粗渣含碳量,水质,煤浆做分析)6、设备技术员对 P1301、P1303、L1301 等设备运行情况每日做 汇总六:试验安全措施:1、试验过程中引起炉壁温度升高或超温,可以做停厂处理2、试验过程引起烧咀冷却流量低停车气化车间2012 年 6 月 4 日。

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