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2020年施工许可范文

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2020年施工许可范文

施工许可范文 今天我把自己以前写的个人工作总结分享出来,给大家提供参考,希望能够帮到大家! 第一篇 xx年专业技术工作总结 一、工作情况 一年多来,在上级领导和大家的共同支持与帮助下,保证了3台转炉的正常生产,并且顺利完成了xx年度1#、2#、3#转炉设备中修任务。为转炉顺产做出了一点儿微薄的努力,现将这将近一年来的具体工作汇报如下: 1、设备的点巡检与维护管理工作 设备管理方面,时刻与公司的目标保持一致,把安全、环保以及节能减排作为设备管理的首要条件开展各项管理工作。主抓设备点巡检工作,杜绝点巡检出现漏检等情况,同时优化设备点巡检记录,使点巡检内容更具科学性。对出现的问题予以统计分析,对于频繁出现的故障要列入检修计划整改,保证设备向好的趋势发展。 在抓好点巡检工作的同时,推行点检定修制,旨在将设备缺陷消除在萌芽状态,降低设备的故障率。至今完成计划检修913项,非计划检修463项。完成自主改善项目4项。 1#、2#、3#转炉中修项目的制定与落实,中修需要材料与备件的申报等等,通过做好中修前的准备工作,为中修创造良好条件,施工过程中跟踪指导,顺利的完成了xx年的中修工作。 2、积极开展设备自主维护,降低备件成本 xx年以来公司的形式不太乐观,本着节能降耗,转变思想的理念,转炉设备积极开展自主维修工作,以降低备件成本费用。我们的理念就是自己能做的事,绝不依赖设备报修,像电液推杆修复、气动阀修复以及减速机修复等等。 3、5S管理和星级站所相关工作 5S管理的相关工作在领导的高度重视与关怀下、组织外协单位完成了现场设备周围环境的、整顿、清扫、清洁工作。根据相关要求,以高标准、严要求的态度,对设备的卫生、跑冒滴漏、物品的定置摆放等进行专项整改,制作了大量设备标识、管道标识,对应现场按照标准挂放,向5S的要求靠拢。 本年度转炉滑板液压站和脱硫液压站通过了星级站所验收,这与点检人员的不懈努力时分不开的,我们依照星级站所的要求逐条完善,保证了星级站所验收的合格。 二、好的做法 在相关领导的指导与同事的帮助下,本年度有一些好的经验和做法是值得总结的,下面就将这一年来的工作情况总结如下: 1,对设备进行了一些改造,降低了设备检修时间,提高了设备使用寿命,降低了备件与材料使用成本,提高员工安全工作系数。改造项目包括3台转炉炉后下料溜管改造、3台转炉钢包车氩气带改造、干法除尘粗输灰系统运行方式改造以及搭建EC喷枪修复试验平台等。 三、存在问题 本年度工作在相关领导的指导与要求下,虽然取得了一定的成绩,但是也存在诸多不足,在将来的工作中一定改正,更好的服务于生产。 1、 对一些设备的结构还是不太清出,只懂得片面,理论与实际联系较差,造成不能对系统设备进行深入分析。 2、 针对现场存在的缺陷多次重复处理,对设备改造、创新思维不够敏感,造成劳动力的浪费以及事故的频发; 3、 设备运转周期没有摸索出运行规律,备件更换日期不能很好的确定,来年准备做好备件运转记录,摸索运行规律。 第二篇 炼钢设备中修工作总结 xx年11月3日开始对2#转炉、2#脱硫、两座精炼炉、2#RH炉以及1650mm和2150mm铸机设备进行了全面检修。炼钢作业部全体参战员工在中修指挥部的精心组织下,在保证安全、质量和进度的前提下,圆满地完成了从2#转炉到连铸机的中修工作。通过本次中修基本上消除了设备存在的重大缺陷,为后续安全、稳定生产奠定了良好的基础。 参加此次中修有西创建设炉窑一分公司、西创建设三分公司、西创建设保产二部、西创建设检测分公司、西创建设土建一分公司、钢兴锅炉厂、中国五冶、钢兴二十一分公司等8支施工队伍共同协作以及紧密配合下较为圆满的完成了预定检修项目,转炉和脱硫区域136项,精炼区域85项,连铸区域56项,项目共计277项,完成272项,完成率98.2%,其中重点项目30项,完成30项,完成率100%。转炉于11月15日11:18开始烘炉标志着此次中修工程圆满结束。现将具体情况总结汇报如下: 一、 中修前期准备工作 本次中修工作炼钢作业部立足于全面解决设备隐患,保证检修质量和工期,确保安全施工,实现零伤亡的前提下,展开此次中修的准备工作。 中修之前,炼钢作业部针对此次中修开展了维检修安全确认相关的知识培训,设备与工艺人员全面参与到安全确认工作中。为了保证“新生事物”发挥作用,保证安全高效地开展中修工作,炼钢作业部设备人员开展了大量的前期准备工作,安全员也能积极参与到各项目现场危险隐患排查、安全防护措施与设施的完善工作中,能固化的内容提前固化形成标准,能现场发现的问题及时补充和整改。本次中修树立以适应企业经营方向的变化,重视设备管理为生产服务的思想。炼钢作业部设备管理采取了将设备管理的重心下移,把对设备管理的职能按区域分工的原则落实到点检员,使点检员成为第一线的管理者,让点检员明白不仅要管理施工方案和质量,更要管好安全,真正确立以点检为核心的设备维修管理体制。特别是每个项目的安全施工、高质量完成成为本次中修的核心思想。 1、根据现场设备的运行状况,切实抓好检修项目制定、检修标准完善、检修方案的编制以及验收工作,并制定合理的施工网络图。多次组织工程师、施工方等人员进行讨论和核对,优化施工网络,达到缩短工期,安全施工的目标,形成最终的网络和施工方案。 2、切实抓好备件、材料质量验收工作,保证备件的质量,避免不合格产品进入,影响正常的中修进度和质量,全面保证了中修备件及材料的有效实施。 3、各施工单位在施工前一天,所有的机具存放在各施工点,备件和材料准备到位,按炼钢厂指定的区域进行堆放。 4、中修前制定了详细的防冻方案,并设专人落实,保证了此次中修设备在停运期间未出现冻坏现象,实现顺利生产。 5、本次中修针对两台铸机的要求,对两台铸机进行了详细的检查,并根据检查的情况列出缺陷表,根据缺陷表制定了连铸机中修项目,并对所有项目进行了分类,不属于连铸设备维检总包的项目进行外委承包。 6、针对中修项目共排查出危险源约682项,提出防范措施约1039项,制定重点项目维修方案12项,在中修前对施工单位进行了每个项目的安全交底,并明确了相关的防范措施,对提前尽可能的核对施工方的人员状况。并对我方各项目的负责人培训了安全确认的相关制度和内容。中修作业面广,检修任务重,设备拆除和吊装等交叉作业点比较多,所有参战人员必须严格遵守公司和稀土钢板材厂的各项安全制度,因此要求各级安全管理人员对违反安全规程的人和事进行严厉查处和纠正。 二、方案的合理性 本次中修共制定了裙罩更换、氧枪升降小车下线、精炼炉盖整体更换、精炼电极升降液压缸更换、斜烟道测厚补焊、RH顶升液压缸更换螺栓、ER和荒煤气管道清灰、渣道护板更换、斜烟道清渣、底吹打压、1#铸机两流香蕉梁的测量调整项目以及2#铸机大包回转台2#臂提升缸的更换等12个方案。从整个施工过程中来看,所制定的安全基本是正确和可行的,但部分过程仍存在一定问题,需要进一步完善。具体总结如下: 1、方案的整体是合理,基本解决了施工过程中存在的问题,使本次中修在安全、质量、进度等方面达到了预期的效果,特别是斜烟道清渣、精炼炉盖整体更换、渣道护板更换、氧枪升降小车下线等完全按照预定的方案进行的。 2、方案的制定基本依据图纸尺寸,实际上部分图纸与现场存在差异。比如裙罩更换方案,按照图纸核对原有更换方式完全能将裙罩落下,但实际不能。最终重新调整了方案才将裙罩整体更换,对整个工期造成了一定的延误。因此在制定方案时不仅要严格核对图纸的理论尺寸,还要核对现场的实际尺寸,做到万无一失。 3、方案没有考虑备件的质量问题,导致方案实施没有问题,但运行中暴露出来,给中修进度带来一定的影响。比如精炼炉盖更换后送水发现有漏水点。因此制定方案必须考虑备件的质量问题,施工开始前必须确定备件质量。 4、方案应考虑施工的难度和工作量;比如渣道护板的更换,虽然方案是合理的,但施工的难度和工作量很大,在中修前没有考虑进去,造成渣道护板没有达到方案的要求,应及时调整施工的进度,合理安排,而不是按部就班的展开,导致渣道护板没有达到方案预定的目的。 5、对于大型备件的更换应有备选方案,而不是固定的一个方案,如果存在问题现制定方案将造成工期的延误或质量达不到预定的目的。例如裙罩的更换,只制定了一个方案,当出现问题时再重新碰方案,影响了工期。 6、开工前对1#铸机两流香蕉梁的测量调整项目和2#铸机大包回转台2#臂提升缸的更换这两个项目的施工方案和安全防范措施进行了反复的论证、推敲和修改,保证了项目的顺利实施。 施工方案是一个项目安全顺利开展、质量得到保证的关键,必须在施工前做到万无一失,并且需要反复和核对和考量,并且需要制定预备方案,而不是单一的方案,一旦受阻,将对施工进度和质量产生一定的影响,可能达不到预期的目的。 三、工期的合理性 本次中修转炉工期为12天、精炼工期为5天、连铸11天。实际在中修过程中,转炉主网络在增加裙罩更换的情况下,仍然在12天中完成,精炼实际工期为4天,并且没有夜班施工。说明中修工期是比较宽松的,虽然渣道护板没有在中修结束前按要求完成,但并非工期存在问题,而是前期没有合理的安排。比如进行炉内挖补和探伤作业时,转炉是静止不动的,且炉本体没有任何作业,至少有24小时的时间能够开展渣道护板的工作。另外,在更换水冷炉口的16小时的作业时,渣道西侧完全可以更换护板,仍然没有开展该项工作,前后约有40小时没有进行该项工作,因此总工期是宽松的。 另外,虽然裙罩的更换是新增加的,整体占主网络36小时,对于一些小的节点的脱网,我部认为是由于施工人员不足或施工人员素质差,造成整体施工拖沓,因此若无裙罩更换,中修主网络可在10天内完成。 本次中修我们对主要项目进行了写实,并对每个项目的施工进度重新进行分析总结,可确定最终的施工主网络时间,为今后中修确定准确的施工网络和工期打下基础。 四、人员结构的合理性 本次中修我方和施工方均是两班制,分为白班和夜班。我方转炉区域白班8人、夜班3人,精炼区域6人(均为白班),连铸区域白班9人、夜班3人,除尘区域5人(均为白班)。从我方人员情况看,转炉区域白班人员比较紧张,其它区域能够满足中修的需求。其中有6人为转岗人员或入场不足3个月,负责中修项目还是比较困难的,需要进一步的培训和学习才能胜任中修的需要。 另外,我方人员在中修前虽然进行的方案的交底,但是在施工程中仍然无法独立解决一些问题,而现场解决问题的人员仅有三两个,这导致了一些项目进度缓慢且质量较差的一个重要原因。 施工方人员整体能力比较差,特别是责任心更差,需要全程进行跟踪,否则可能掩盖一些质量问题。整体工作的动力不足,在施工过程中普遍存在拖拉和糊弄的情况,或是装不懂,不知道就停止工作,这也是造成我方人员工作量的主要原因。 另外施工方普遍缺乏有技术的人员,现场的任何

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