北京深隆上下料机器人在数控机床上的应用案例
7页1、北京深隆上下料机器人在数控机床上的应用案例一台 VM600 加工中心出于提高工效和降低员工劳动强度的需要,加装了一台能自动完成上、下料工作的机器人。当机器人完成上料后,防护门关闭,工件自动装夹,加工完成后,工装放松,防护门打开,再由机器人卸料。1. 硬件要求此次改造中,我们新增了能实现自动装夹的气动工装,自动打开和关闭的气动防护门等,并通过 PLC 输入、输出接口,与机器人完成工作状态的应答。为了实现动作的精确及安全,对硬件的配置有如下要求:(1)气动工装,设有夹具夹紧及放松到位检测开关。(2)气动防护门,设有开门及关门到位检测开关。(3)控制工装及防护门动作的电磁阀为两位双电控电磁阀。2. 工作逻辑框图机床和机器人共同完成抓料、加工和卸料的控制过程流程如图1 所示。图 13. 发现问题与改进 ( 1 ) 从图 1 可以看出机床防护门的打开是在全部加工结束以后,防护门的关闭也要机床与机器人交互应答之后才能发出关闭指令,通过实际测试,这两项时间总计有 4s 左右,假如能巧妙地利用好切削前的准备时间和切削后的各轴复位移动时间,就能最大限度地压缩这 4s 左右的非切削时间,从而实现我们的工效
2、目标。通过攻关, 我们发现最好的解决办法就是在加工过程快结束时,由机器人直接控制开门,又当机器人完成上料工作后,再由机器人直接控制关门。经此改动后, 整体加工时间压缩了约 3.5s。(2)考虑到机器人有时会存在如保养或故障时无法工作的情况,而我们又希望机床能够不停机、持续地加工产品,为此我们在机床侧加装了一个“机器人模式”与“人工模式”切换旋钮,当处在“人工模式”时,就同时将机器人置为紧停状态,这时防护门的开、闭由机床控制。这样一来,会出现防护门的开、闭既可以由机床控制,也可由机器人控制的情形(实际上,在正常情况下,如前面所说当处于“人工模式”时,机器人被置为紧停状态,机器人是不会发出开、闭门指令的),仅出于安全上考虑,控制机床防护门动作的电磁阀,其电气动作应设计成:当电磁阀得电时执行动作,当动作完成后就失电,即不能让电磁阀处于长期通电的状态。在进行电控设计时,有必要说明一点,由于防护门的开合既要由机床来控制,又要由机器人来控制,且控制命令要以收到门开、门关到位信号来结束,而装在门上的门开、门关到位检测开关各只有一个,如何供机床和机器人两个控制单元使用,并且还要保证机床和机器人各自 2
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